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1.GD—Q660型曲网挤压薯类制粉机由河南省方城县裕东三粉制品总厂研制生产的GD—Q660型曲网挤压薯类制粉机,集鲜薯粉碎、浆渣分离、粗滤细滤和淀粉净化等功能为一体,避免了淀粉在生产过程中的氧化褐变,生产出的淀粉洁白、无碜杂、质量高。该机主要由粉碎机、网带输送机构、搅拌器、挤压辊、注水管和电动机等组成。粉碎机采用刺钉辊,用刺钉刮下的甘薯物料呈丝条状,有利于淀粉从纤维上游离出来,提高了淀粉的提取率。采用曲网带输送机构实现了鲜薯粉碎、浆渣分离连续作业,生产效率高。主要技术数据:外形尺寸(长×宽×高)… 相似文献
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旋流分离技术是控制暴雨径流污染的一项新兴的污染控制技术。为此,把传统的旋流分离技术和复合流场旋流分离技术结合起来,实现暴雨径流中固态污染物的去除,并将CFD技术应用于旋流沉降池设计,基于Navier—Stokes方程和标准κ-ε紊流模型,依据三维数值模拟的结果,优化与旋流沉降池设计相关的几何参数,使旋流沉降池具有很好的分离效果。 相似文献
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切向旋风分离器内部流场的数值模拟及试验研究 总被引:18,自引:1,他引:18
分析了湍流中的计算流体动力学(CFD)模型,然后用介于ASM和RSM之间的一个混和模型,对切向分离器中的流场进行了理论计算,得出了切向分离器中的流场分布结果。然后用激光多普勒装置试验测试了分离器中的速度分布,根据试验结果,评判了分离模型,并分析了旋风分离器进口区域附近流场的轴对称性。 相似文献
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旋风分离器能够去除工业废气中的固体颗粒,但排出的气体仍然有大量余热,为了回收利用废气的余热,实现节能减排的目的,在旋风分离器壁面外侧安装不同直径换热管,并且通过数值模拟对比分析旋风分离器在安装不同直径换热管前后的分离效率和换热效果.研究结果表明:安装直径80,100 mm的换热管对旋风分离器的内流场影响较小,与无换热管时相比分离效率平均降低约1%;安装直径100 mm的换热管与安装直径80 mm的换热管相比换热管内气体温升降低约2 ℃,二者在传热面的传热系数基本一致;因安装直径100 mm的换热管处理的气体流量大,管内气体吸收的热量大,综合考虑分离效率和换热效果,采用管径为100 mm换热管的旋风分离器较好.此研究的结果可以为设计和优化兼顾气固分离效率和余热回收效果的旋风分离器提供参考. 相似文献
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针对油菜联合收获机旋风分离清选气流场分布存在死区,导致油菜脱出物分离不彻底,夹带损失率增加、清洁率降低等问题,提出了一种凸块扰流式旋风分离清选装置,通过旋风分离筒下锥段内壁螺旋间隔排列的圆柱磁块形成柱状凸起,扰动内部气流场。基于运动学与动力学分析开展了旋风分离气流场死区对油菜籽粒迁移的影响,分析表明气流场死区不利于杂余的分离;明确了凸块螺旋间隔排布方式,以旋风分离筒入口风速和吸杂口风速以及凸块排列的螺旋升角、间距、螺旋头数为试验因素,以清选装置清洁率、损失率为评价指标,基于自主研发的油菜联合收获关键部件试验台开展了单因素试验与Box-Behnken试验,建立了清洁率与损失率和影响因素之间的数学关系模型,得出了旋风分离清选装置最佳参数组合并开展了台架和田间验证试验。单因素试验结果表明,增加凸块扰流可提升旋风分离清选装置性能,当凸块采用4头均匀对称螺旋排布时,籽粒损失较少且清洁率较高;Box-Behnken试验结果表明,最佳参数组合为螺旋升角66.2°、凸块间距48.3 mm、入口风速4.9 m/s、吸杂口风速25.4 m/s,在最佳参数组合下,清洁率与损失率的预测值分别为94.71%和3... 相似文献
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为得到高品质的核桃油,利用新疆“新新2”品种核桃进行核桃破壳、壳仁分离和低温螺旋冷榨工艺中试试验。对比研究了物料粒度对出油率的影响以及低温螺旋冷榨机压榨的主要工艺参数(出饼口直径和榨轴转速)对核桃油饼粕残油率和压榨效率的影响,得出核桃油冷榨关键技术的最佳工艺条件:核桃仁粒径10 mm、压榨温度35 ℃、入榨水分8%、榨轴转速60 r/min及出饼口直径6 mm,在此工艺条件下核桃油出油率可达40%。将冷榨装置与核桃破壳及壳仁分离生产线进行集成配套,形成低温冷榨核桃油生产线,为冷榨核桃油工业化生产提供坚实基础。 相似文献