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相似文献
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1.
梁乐 《农村电工》2023,(5):57-57
1事情经过35 kV某变电站现有2台主变压器,1号主变压器容量为5 MVA,2号主变压器容量为10 MVA。2022年12月25日,运维人员在开展变电站常规巡视时,发现该变电站2号主变压器下方有油迹,检查发现为有载调压开关上盖渗油,第一时间在变电运维检修中心群里上报。得知缺陷后,运检部通知检修负责人到现场核实情况。初步判断为2号主变压器有载调压开关上盖垫片老化,加上近期气温骤降热胀冷缩作用,导致上盖上方有轻微渗油,并不影响正常运行,因此定性为一般缺陷。考虑当时处于迎峰度冬期,大量居民返乡,用电需求量大,而1号主变压器容量仅为5 MVA,难以实现转移负荷,检修负责人汇报运检部并要求运维人员加强该变电站巡视。  相似文献   

2.
<正>1漏油变压器情况简介2018年6月27日,35 kV杨庄变电站1号变压器重瓦斯动作跳闸。杨庄变电站1号变压器于2018年1月30日,按照常规检修要求,通过招标到变压器公司进行整体大修,更换气体继电器及温度计,加装防雨罩,未更换本体油枕胶囊。大修后试验合格,并网运行。2事故经过6月26日21时,公司调度通知运维人员杨庄变电站1号主变压器重瓦斯动作。运维检修人员到现场发  相似文献   

3.
<正>1故障现象及维修2016年8月21日,我公司运维检修部按照年度油务监督计划,对所辖变电站的主变压器进行油样采集和送检工作。工作中,发现35 k V药厂变电站1号主变压器油色谱分析结果异常,乙炔含量为24.65μL/L,已显著大于5μL/L的注意值。运维检修部立即调取了2015年度该主变压器油色谱分析结果进行对比,结果  相似文献   

4.
1变电站缺陷事件概况6月20日,110kV某变电站1号主变压器(简称主变)后台显示本体油位异常告警信号,检修人员出发前查到该主变本体油枕信息。型号:BG900-3150;出厂日期:2007年8月;投运日期:2008年4月21日。  相似文献   

5.
正1故障情况2013年7月4日10时,运行人员巡视发现110 kV某变电站1号主变压器(本文简称主变)本体油箱顶部有油不断涌出。经现场初步检查,发现变压器油涌出的部位靠油枕侧压力释放阀处,散热器及套管均未发现有漏油现象。2故障检查对110 kV 1号主变进行停电检查,检查时压力释放阀仍处于开启状态,变压器油还在不断涌出,检查发现压力释放阀密封圈严重变形不能复位。主变绕组及上层油温均已达到85℃,冷却器处于全停状态。呼吸  相似文献   

6.
胡东元 《农村电工》2020,28(1):45-45
1变电站主变压器跳闸情况2018年12月11日0时27分49秒,某变电站1号主变压器(本文简称主变)差动保护动作,引起1号主变跳闸,导致该变电站10 kVⅠ,Ⅱ段母线全停,火灾报警系统启动。2018年12月11日3时22分,经运维检修人员现场检查10 kVⅠ,Ⅱ段母线无异常后,恢复10kVⅠ,Ⅱ段母线送电(2号主变带供)。  相似文献   

7.
<正>1变电站现状国网安徽望江县供电公司35kV鸦滩变电站有主变压器2台,均为SZ11-10000/35型,其中1号主变压器为2010年产品;2号主变压器为2012年产品。2台主变压器运行方式为并列运行。2故障现象2016年7月24日,望江县高温预警信号由黄色提升到橙色,部分地区最高气温超过37℃,各变电站负荷持续攀升,鸦滩变电站最大负荷直逼11MW。(1)7月25日傍晚,县调控中心报鸦滩变电站1号主变压器温度73.6℃,2号主变压器温度55.4℃。21时49分,检修人员到达现场,检查发现1号主变压器负  相似文献   

8.
正2019年12月31日10时许,国网安徽望江县供电公司运维人员在某变电站进行主变压器渗油情况巡视检查,发现正在运行的该主变压器本体气体继电器玻璃观察窗油位一半。监控装置已发出本体轻瓦斯告警信号,该主变压器被要求立即停止运行。1基本情况(1)主变压器型号:SZ11-10000/35,2010年12月生产。  相似文献   

9.
正1事故介绍2018年3月3日凌晨,雷雨,35 kV某变电站2号主变压器跳闸。检修人员通过对现场初步检查及调出变电站监控后台开关设备动作的数据信息,了解到2号主变压器高压302、低压02断路器跳闸时间为3月3日0时8分58秒,后台SOE报告发出的信号内容为"2号主变压器保护调压重瓦斯动作",且此信号在2 h内以  相似文献   

10.
1 事故经过某年4月18日,某220 kV变电站1号主变压器进行设备检修,其220 kV侧201断路器间隔设备也同时进行维护及试验,其中对1号主变压器220 kV侧201断路器电流互感器做了绝缘、介质损耗及油色谱试验.试验结束后,试验人员只对201断路器电流互感器V相和W相的来屏恢复了接地,而忘记了恢复U相电流互感器的末屏接地.检修结束后,1号主变压器在201断路器U相电流互感器末屏未接地的情况下恢复了送电.设备运行至10月18日,1号主变压器突然发生差动保护动作三侧断路器跳闸事故,致使全站停电(该变电站只有一台主变压器).  相似文献   

11.
正1事故经过2015年3月3日2时12分,某公司110 k V变电站1号主变压器低压侧后备复压过流Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ段及过流VI段保护出口动作,1号主变压器低压侧131断路器损毁,造成主变压器跳闸。2时31分,经变电检修人员现场检查发现该站1号主变压器低压侧131开关柜底部有一只烧死的老鼠,二次电缆线槽防火堵泥脱落产生孔洞,131开关柜U相真空包与下刀口连接处有严重放电损坏现象。判断是老鼠通过孔洞进入开关柜  相似文献   

12.
徐振  叶红 《农村电气化》2017,(11):21-22
<正>运维人员在某变电站开展设备巡视工作时,听到变压器运行声音异常,存在有轻微放电声,并且声音忽大忽小。利用红外检测并未发现有异常,随即安排检修试验人员赶到现场检查分析原因。初步判断放电声来自主变高压侧C相套管末屏安装处,立即汇报当值调度,将主变转入检修做进一步检查维护处理。经检查发现主变高压套管为西安某厂生产的产品,其接地末屏端部压紧螺丝及接地罩螺丝均无松动,拆除接地罩检查时发现密封法兰盘压紧螺丝存  相似文献   

13.
2007年6月16日,按照DLT596-1996<电力设备预防性试验规程>,检修试验人员对某35 kV变电站1号主变压器做预防性试验色谱分析时,发现该变压器氢气和总烃含量超标,如表1.  相似文献   

14.
<正>1故障的发现2012年7月21日20时50分,变电运维人员在220 k V某变电站内夜间设备巡视期间,远距离发现35 k V 1号电容器设备区内有亮光,进一步检查发现该处有弧光放电现象,运维人员立即汇报当值值班调度员,拉开1号电容器314断路器,放电拉弧现象立即消失,晚上通过近距离观察并没有发现故障点。第二天早上再次进行特殊巡视检查发现314-3隔离开关闸口颜色有异常变化,怀疑是放电造成,运维人员及时将检查后的情况汇报地调当值值班调度员,然后运维人员做好检修安全措施后,等待检修技术人员做进一步确认处理。2故障隔离断路器的接线方式  相似文献   

15.
变电站运行中的主变压器常见一般故障有接头过热、套管闪络(放电)、法兰渗(漏)油等。如果这些看似小故障得不到及时处理,很可能导致事故扩大,造成大范围停电。故障查找:前些年滦县供电公司农网升级工程中,其中一台增容后的主变压器出现了有载调压开关配套油枕的呼吸器处溢油故障。经过现场初步检查,发现开关油枕油位显示已满,从而导致变压器油经呼吸器外溢。随即与厂家沟通,并利用上级停电机会对有载调压开关进行了详细检查。经检  相似文献   

16.
检修工艺造成变压器喷油山西省太谷县电业局江涛1现象我局某变电站20MVA变压器油枕为气囊式。1991年7月大修后运行正常。1992年4月油标指示油满,并从油标气孔处溢油。当时判断为油位过高,故放出170Kg变压器油后,油位正常。1993年元月发现油标...  相似文献   

17.
郭保正 《农村电工》2013,(12):36-36
2013年7月16日,河南省滑县电业管理公司35kV小铺变电站2号主变压器(本文简称主变)气体保护动作,运维人员现场检查,未见异常。次日,该主变气体保护再次动作。是主变有故障,还是信号误报?该现象非属偶然,如果判断处理不当.就可能造成主变损坏事故,从而危及设备安全。  相似文献   

18.
<正>1事故概况某变电站110 kV电压等级主接线方式为单母线分段,35 kV电压等级主接线方式为双母线接线,10 kV电压等级主接线方式为单母线分段。事故前变电站正处于全站保护装置和安全自动装置改造中,同时当天工作更换110 kV 1号主变压器35 kV侧3011引流线。事故前的运行方式为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线运行,2号主变压器运行;1号主变压器处检修,2号主变压器  相似文献   

19.
正2019年12月31日上午10许,国网安徽望江县供电公司运维人员在某变电站进行主变压器(简称主变)渗油情况巡视检查,发现正在运行的该主变本体气体继电器玻璃观察窗油位一半。监控装置已发出本体轻瓦斯告警信号,该主变被要求立即停止运行。1基本情况主变型号:SZ11-10000/35,2010年12月生产;该主变本体气体继电器于10月17日更换送检,蝶阀处  相似文献   

20.
<正>1事故经过2016年6月24日1时3分,110 kV某变电站2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,2号主变压器失电,10 kVⅡ段母线全部失电。值班负责人带领人员迅速赶到现场,对现场设备进行检查。发现:10 kV黄山2号174断路器限时速断保护动作,跳开174断路器;2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,致2号主变压器失电;  相似文献   

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