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漠大原油管道SCADA控制系统通讯中断频繁,严重威胁管道的安全运行。基于漠大原油管道通讯中断数据,统计分析了通讯中断时长、通讯中断类型的比例分布特性,结果表明,时长2~12 h的通讯中断频次最高,占总中断次数的44.3%。探讨了漠大原油管道通讯中断原因,其中天气因素与设备故障是导致通讯中断的主要因素,共导致了74.4%的通讯中断时长。为了降低通讯中断频次,结合漠大原油管道的运营现状,提出了4项管理措施:加强天气监控及现场作业管理,做好应急预案;完善管道保护程序;积极开展维护修复工作;加快推进加格达奇以南光缆割接与测试工作。 相似文献
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本文基于国内外油气管道完整性管理(PIM)成果的基础,从数据收集和研究、高后果区分析、完整性评估、管道检测与执行、管道维护修复、效能分析等方面进行具体PIM描述,从体系文件、标准规范、系统平台、支持技术、实施应用五个层面构建PIM管理体系框架。 相似文献
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中亚天然气C线管道属于典型的输送压力高、流量大、管道跨度大、压气站数目多、输送工艺复杂的输气管道。为研究中亚天然气C线管道正常工况和事故工况下水热力参数的变化规律以及各种事故下管道的自救时间,采用SPS软件建立了中亚天然气C线管道仿真模型。模拟了正常工况下管道全线压力和温度参数,模拟结果与实际运行数据最大相对误差分别为1.90%和12.24%,验证了模型的可靠性;在此基础上分析了环境温度和管道粗糙度变化对全线输气效率的影响规律,确定了各种事故工况下管道最长的自救时间,可为中亚天然气长输管道运行管理提供参考。 相似文献
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为保障西部原油管道乌鄯线安全平稳运行,实现节能降耗输送,分析了乌鄯线和阿独乌线外输哈国油物性、沿线油温、地温数据,进而探讨了乌鄯线冬季运行冷热油交替输送的可行性。研究结果表明:长输原油管道冬季低输量运行,其进站油温差距不大并与地温的变化趋势一致,沿线地温为冬季冷热油交替输送的重要参数;采用冷热油交替输送工艺,哈国油常温输送对北疆油物性影响不大;乌鄯线冬季运行采用冷热油交替输送,节约燃料天然气约51.6%,节能降耗效果明显,说明乌鄯线冬季运行采用冷热油交替输送具有可行性。 相似文献
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中缅油气管道国内段沿线存在不连续的长距离砂土液化地带,砂土液化是地下管道遭受地震破坏的主要原因之一.为增强管道抵抗土壤液化的能力,通过对砂土液化现象及其危害进行分析,结合油气管道沿线砂土液化特点,对管道敷设深度内有中等、严重砂土液化趋势的地段采取平衡压袋稳管方式进行液化处理.该处理措施具有经济、环保、便于施工、不影响管道主体工程安装和总体工期等特点,而且对于避免和减轻地震灾害,确保油气管道的安全运行具有重要意义,在类似管道工程建设中值得推广应用.(表2,图3,参4) 相似文献
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煤焦油瓷漆作为良好的管道防腐材料已得到了广泛的使用。在施工作业中,采用人工浇涂的方法,不仅作业时间长,污染环境,而且涂敷质量难以保证,还造成了大量人力,物力,财力的浪费;采用机械化自动涂敷则具有明显的优势。 相似文献
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西气东输二线项目规模庞大,面对众多的业务接口和信息接口,极易在设计质量、设计进度、配合施工、变更处理等方面出现问题。例如:下游用户分输量和分输口变化,设备资料不完备,运行单位在施工阶段对设计提出修改意见,地方规划导致路由确定困难,与地方协调能力欠缺,初设和地质勘察深度不够,专项评估和文件报批周期长等。同时,施工图设计漏项、地质勘探不详、设计不细,设计勘察分包缺乏有效的资质审查和管理,不及时执行集团公司的标准要求,设计联合体各单位之间缺乏有效的沟通与协调,设计单位工作效率低,图纸设计变更频繁等问题,均对施工进度和施工成本产生较大影响。基于对项目实施过程中设计管理问题的梳理和剖析,提出设计改进的可行性建议。 相似文献