排序方式: 共有37条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
荸荠去皮机设计与试验 总被引:2,自引:0,他引:2
针对荸荠(Eleocharis dulcis(Burm. f.) Trin.)外形不规则以及去皮损失大、去不净的问题,采用平刀去顶芽、斜刀去底部、圆弧刀去侧皮的组合切削方式,设计1种荸荠去皮机。通过对荸荠外形参数的测量与建模,拟合得到荸荠外轮廓曲线,确定刀具的结构参数范围。基于3D打印技术,采用单因素试验,确定了切削速度、底面斜刀倾角与长度、侧面圆弧刀弦长对去皮损失率与去净率的影响,优化得到了适宜的结构参数与运动参数,在转速为40 r/min、底面斜刀倾角为82°、底面斜刀长度为14 mm、侧面圆弧刀弦长为22 mm(直径42.75 mm)的条件下,去净率达到93%,损失率为24.4%,显著高于人工去皮与机械摩擦去皮。 相似文献
2.
为提高外槽轮式排种器播量调节范围与控制精度,设计了一种外槽轮式播量自动控制系统,该系统通过采集机组行进速度信号,同时控制槽轮转速与槽轮长度,实现播量调节与控制。通过试验,建立了播量与槽轮转速、有效工作长度的数学模型,分析了槽轮转速、有效工作长度对播量变异系数与模型精度的影响。结果表明:模型最大误差小于5%,平均误差为3. 2%,满足精度要求;槽轮有效工作长度在14~30mm范围内、转速为40~60 r/min时,变异系数小于0. 5%。上述参数范围是所设计外槽轮式排种器播量自动控制系统适宜的控制范围。研究为外槽轮排种器的播量自动控制策略提供了理论依据。 相似文献
3.
天然草地机械化改良技术研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
为了进一步了解国内外天然草地机械化改良技术,为今后的相关研究提供借鉴与参考,同时探索我国天然草地机械化改良技术的发展方向,对国内外近几年天然草地机械化改良技术进行了总结分析。分析认为,土壤与机具是改良退化天然草地的两大重要因素。国内外草地机械化改良技术主要包括机械化松土、施肥、补播等技术,改良机械有所不同;与国外草地机械化改良技术相比,我国草地机械化改良技术有一定限制,改良机具规格与作业范围有限,专用改良机具研究较少,退化草地土壤与作业机具作用关系的研究较少。我国天然草地机械化改良技术研究的方向是:以退化天然草地土壤为基础元素,进行退化草地土壤与改良机具作用关系研究;针对不同牧草品种与不同作业地形,研究有针对性的改良机具;进行天然草地打孔透气机械研究;探索性研究草地液态肥施肥机械。 相似文献
4.
桑园特别是新植桑园田间空间大时 ,杂草生长旺盛 ,桑田除草工作量大 ,劳动强度高。我县蚕农经过多年的实践 ,摸索出一套具有高效、经济、省工、省力的除草方法 ,且对桑树和蚕儿无毒副作用。具体做法如下 :1、新植桑园杂草多时 ,在种植前 2 0天 ,每亩地用农达 ( 4 1 % )除草剂 2 0 0~ 4 0 0毫升 ,兑水6 0~ 80公斤 ,均匀喷地 ,可有效地杀灭杂草 ,喷药后 1 0天即可整地。注意喷药时桑地面无积水 ,草叶无露珠 ,喷后 8小时内不下雨才有效 ,喷药后连续晴天效果最好。2、夏、秋最后一批蚕熟蚕后至伐条前 ,每亩桑园用 1 0 %草甘膦 0 .8~ 1公斤 ,… 相似文献
5.
6.
水稻免耕抛秧速扎根稳立苗技术 总被引:4,自引:0,他引:4
与翻耕稻田相比,免耕稻田的秧苗移栽后常因扎根不稳而引起立苗期长、始蘖期迟、有效分蘖终止期迟、遇到大风暴雨时容易倒伏的不良现象,增产效果不显著. 相似文献
7.
8.
梁方 《农村.农业.农民》2014,(11)
<正>细菌性烂鳃病:每亩水面用生姜6千克,枫树叶6千克,桑叶1.8千克,混合煎熬2小时,然后加入猪血0.6千克;食盐1.2千克,全池泼洒可以治疗细菌性烂鳃病。肠炎病:每亩水面用生姜02千克、大蒜1.2千克、土茯苓0.1 5千克、紫苏0.6千克,混合煎汁,拌细糠喂鱼可以治疗鱼类的肠炎病。白头白嘴病:每亩水面用干姜、甘草、白术各0.09千克,金银花、白芷各0.135千克,煎汁拌豆浆适量,全池泼洒可以治疗白 相似文献
9.
陆川县实施稻田免耕抛秧技术已有20多年的历史 ,以山区农民自发产生发展为主 ,由于耕作环境、移栽方式的限制和环保安全问题 ,发展速度缓慢 ,时断时续。近3年来 ,围绕彻底除草灭茬、确保安全环保、降低成本的目标 ,农业部门组织技术研究开发、引导 ,并配套做好免耕除草剂供应等服务后 ,发展加快、面积很快扩大。陆川县2002年有免耕抛秧面积1000多hm2,其中不使用除草剂免耕抛栽技术(简称“乌泥坡”模式)应用面积254hm2。现介绍“乌泥坡模式”如下 :一、名称来源陆川县乌石镇老圩村乌泥坡垌有水田近134hm2,其中乌泥坡自然村有稻田11.8hm2,乌泥… 相似文献
10.
为克服机械被动仿形中弹簧形变量变化导致开沟深度不一致的问题,该文采用主动仿形方法设计开沟深度定压电液仿形控制系统,该系统基于PLC控制单元,以压力传感器检测的开沟器入土压力与设定值的偏差作为控制信号,控制电液比例减压阀输出压力,保证开沟器入土压力恒定,主要由机械系统、液压系统、控制系统组成。基于理想土壤条件下一定开沟深度对应的仿形压力输出要求,确定了系统液压回路结构、液压元件型号与参数以及控制元件类型与参数、硬件连接方式等,并开发了相应的软件程序。分别建立电液比例减压阀、液压缸、平行四杆机构等系统组成环节的传递函数,得到系统闭环传递函数,利用MATLAB对系统进行稳定性判别与单位阶跃响应分析。仿真结果表明,控制系统运行稳定,超调量为5.02%,响应时间为0.25 s,稳态误差为0.79%。搭建液压试验台,采用液压缸模拟地表起伏状况进行仿形系统试验,结果表明,在20~200 N的开沟力、10~80 mm 的开沟深度时,系统的平均响应时间为0.27~0.36 s,最大响应时间为0.4 s;平均稳态误差为1.4~1.8 N,最大稳态误差为2.7 N,标准偏差为0.78%~6.94%。试验值与仿真结果相比,平均响应时间高出4%~44%,最小标准偏差与稳态误差相差0.01%,验证了系统模型的可靠性与准确性。本文设计的控制系统降低了基于压力传感器的电液仿形控制系统的响应时间与稳态误差,可为电液仿形控制系统参数设定与理论分析提供借鉴。 相似文献