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51.
52.
经过连续4年的父、母本生物学特性观察和制种生产,针对八两优96制种父母本倒播差,总结出相应的高产制种技术:合理安排母本育性安全期、最佳抽穗扬花期和父、母本播差期,创建强父稳母的高产群体结构,科学使用“920”改良亲本异交态势、人工辅助授粉提高异交结实率、严格除杂保纯和加强防治病虫害等。  相似文献   
53.
切线泵流动特征的整流场数值模拟   总被引:5,自引:0,他引:5  
对单级切线泵在设计工况进行了定常流动数值模拟,分析了叶轮流道及蜗壳内的液体流动情况。结果表明,切线泵内流场非常复杂,叶轮进口有明显冲击,叶轮各流道的速度、压力差异很大,环形蜗壳内流动呈现旋涡推进特征,上、下游流动有强烈的相互作用,整机流场不具有对称性;环形蜗壳的几何结构以及流场上、下游的相互作用是导致整机流场非对称特性的主要原因。计算结果为进一步改进结构、提高性能、减小水力损失提供了理论依据。  相似文献   
54.
为了提高柴油机的动力性、燃油经济性,降低排放(浮游颗粒PM和NOx)和噪声,优良的混合气准备是解决以上问题的关键因素。这要求高效喷射系统产生高喷射压力,确保燃油雾化良好,并且还必须精确控制喷油始点和喷油量。研究结果表明,本文介绍的泵喷嘴技术可以满足这一严格要求。泵喷嘴技术的关键是把喷油泵和喷嘴合成一体,以省去高压油管并获得高喷射压力。  相似文献   
55.
通过试验表明,在突然停泵和突然关闭泵出口阀两种失压工况下,系统中流量和压头出现振荡,水流出现正、反向交替流动,同时伴有空穴的产生、发展和溃灭,使全系统进入瞬变工况。阀突然关闭造成的泵出口管路高压,使泵出口压头呈现先突然升高再快速下降的振荡曲线,它反映出系统失压对泵组运行的影响是明显的。用固定波速无气体释放模型和变波速有气体释放模型对管系中的瞬变工况进行了计算。压头计算结果与试验结果较接近,而计算的空穴变化规律只在初始阶段较为符合。试验结果和计算结果的差异反映了真实泵系统的复杂和数值计算模型的不足。  相似文献   
56.
离心泵泵腔内液体流动数学模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在建立泵腔内流体流动的4层流动模型基础上,计算了不同雷诺数、泄漏量条件下泵腔内液体的圆周速度、径向速度及压力沿径向的分布规律。结果表明:泵腔内液体大部分以叶轮旋转角速度的48%作刚体旋转运动,而不是普遍认为的50%;泵腔内压力系数仅是腔体内液体雷诺数的函数,和泄漏量关系不大;雷诺数越小,泵腔内压力梯度沿径向越大;在泵腔内存在雷诺数和泄漏量的最优搭配。  相似文献   
57.
竖井贯流泵能量特性试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
结合江苏某竖井贯流式泵站,对两种不同转轮在相同进、出水流道情况下进行了能量特性试验研究.试验研究表明,竖井贯流式水泵在超低扬程(1—2m)的调水工程中具有很好的水力性能,其模型泵装置的最高效率达69%左右,该项试验研究为今后竖井贯流泵的进一步开发研究获得了良好的开端.  相似文献   
58.
ANSYS二次开发在泵轴强度计算中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了简化用ANSYS软件进行泵轴强度计算的过程,利用APDL参数语言编写了泵轴强度计算的命令流文件。应用APDL中的循环及二次开发命令设计用户输入各种参数的界面,并运用参数及命令自动建模,在建模中简化了倒角及螺纹。网格划分采用智能划分形式。部分载荷通过经验公式计算,自动加载,得出结果进行分析。这样设计出的强度计算的软件,从建立模型、网格划分、施加载荷和求解计算的所有步骤都可以通过程序完成。在计算时只需用户输入参数,即可计算多种类型的泵轴强度。对于现有版本的ANSYS软件都可应用,不论是否熟悉ANSYS软件,也不论是否熟悉泵强度校核的具体方法都可进行计算,故降低了对工作人员的要求,缩短了设计的周期。  相似文献   
59.
自吸泵的自吸过程属于复杂的气液两相流动过程。通过建立泵自吸性能外特性及自吸过程气液两相流动特性协同测试系统,采用NI虚拟仪器Lab VIEW编程平台,实现了对泵自吸过程中的进出口压力、流量、转速的瞬态测试;同时采用高速摄影观测系统对自吸泵叶轮、蜗壳及气液分离室内部的气液两相流动过程进行了可视化观测。结果表明:在流量未上升之前,自吸离心泵的自吸过程一直处于动态的稳定过程。气液分离室进口出现的稳定气液分离面有利于气液分离,有助于气泡的排出。而扩散段出口出现的停滞回旋气泡不利于气泡的及时排出,对自吸性能有不良的影响。在自吸末期,流量、压力均有突变的过程,且气液分离室内小水珠、扩散管处气泡数目急剧增多,随后又急剧下降,体现了明显的瞬态效应。  相似文献   
60.
针对液体射流泵的空化噪声与振动进行了试验研究;运用B&K加速度仪和水听器对射流泵各部位在不同工况下的空化噪声与振动进行了测量。结果表明:(1)射流泵空化噪声以单极子声源为主,随着流速和紊流度的增大,偶极子作用逐渐增大;(2)射流泵空化噪声与振动随空化程度加剧而更强烈,最强烈处也从喉管向扩散管转移;(3)射流泵面积比越小,达到临界空化前噪声频谱波动越强,临界空化之后噪声谱级趋于平稳,随频率增加而递减;(4)初生空化出现前后噪声在整个频域范围内都有一个较大的跃升,约5-10 dB,此跃升可作为判断初生空化的参考方法;(5)泵体3个正交方向振动并不相同,径向振动较轴向更为明显。  相似文献   
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