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对现有的无功检测方法进行了分析,提出了一种基于正交小波变换的基波无功功率实时检测方法。该方法用电力系统电压、电流信号离散采集的数据,可方便地对系统功率因数实时检测,能有效地从含各次谐波和随机干扰的电压、电流信号中分解出无功补偿所需的基波无功分量,从而得到农网无功补偿所需的实时无功功率数据。通过仿真,验证了所提方法的有效性。 相似文献
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基于直接电流控制的STATCOM参考电流检测与实现 总被引:1,自引:2,他引:1
阐述了基于瞬时无功功率理论的ip—iq方法的电网谐波和无功电流实时检测原理,针对基于直接电流控制的静止同步补偿N(STATCOM)的实时高要求参考电流的检测应用,设计了以TMS320F2407 DSP为核心的参考电流检测电路,描述了完整的软件流程,仿真实验结果验证了该方法的有效和可行性。 相似文献
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阐述了基于瞬时无功功率理论的ip-iq方法的电网谐波和无功电流实时检测原理,针对基于直接电流控制的静止同步补偿器(STATCOM)的实时高要求参考电流的检测应用,设计了以TMS320F2407 DSP为核心的参考电流检测电路,描述了完整的软件流程,仿真实验结果验证了该方法的有效和可行性。 相似文献
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对TMS320C3存储器空间进行了研究,详细论述了TMS320C32与不同宽度外部存储器接口的控制方式。 相似文献
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针对飞轮电池支承与传动系统集成度低、能量损耗大等问题,该文设计了一种兼顾卸载和轴向悬浮的不对称励磁混合磁轴承,该磁轴承拓扑结构由含永磁环的上定子、下定子及转子组成。分析了不同工作模式下的运行机理;综合考虑永磁退磁、最大偏心以及轴向扰动等因素对磁轴承卸载能力的影响,制定了磁轴承额定卸载力约束准则;结合永磁材料工作曲线,推导出卸载力数值模型以及退磁/最大偏心下轴向补偿力数值模型并实现了磁轴承关键结构参数设计。三维有限元分析表明,正常卸载力、退磁卸载力、偏心卸载力的有限元分析值与理论值误差分别为4%、3.7%和5.8%,验证了参数设计结果的准确性。样机试验结果表明,卸载力理论计算值与实测值的最大误差约为4%,平均误差为2%;轴向负载80N时,转子由上定子气隙处保护磁轴承起浮,稳定悬浮后轴向单边位移约为25μm,轴向负载120N时,转子由下定子气隙处保护磁轴承起浮,稳定悬浮后轴向单边位移约为35μm,所设计的磁轴承具有良好的卸载与悬浮性能。研究结果可为高集成、低损耗、高可靠性的飞轮电池系统设计提拱参考。 相似文献
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基于免疫算法的电力系统最优潮流 总被引:1,自引:0,他引:1
根据人和其它高等动物免疫系统的机理,研究一种计算具有非线性多峰值的非凸规划性质的电力系统最优潮流的新算法——人工免疫算法。该算法结合电力系统最优潮流的数学模型,将目标函数和不等式约束条件作为抗原,将潮流搜索空间的解作为抗体,依据抗原与抗体的结合力以及抗体之间的结合力对表示潮流解的抗体进行评价和选择,通过记忆细胞对抗体的抑制作用有效地摆脱潮流解局部最优点,通过抗体之间的相互激励作用提高了最优点附近的搜索效率。提出可以运用于工程上的模型和基本算法步骤,以及求解的实现过程,通过对IEEE30节点系统运用人工免疫算法、遗传算法和原对偶内点法三种方法计算结果对比,说明了人工免疫算法收敛速度快和全局搜索能力好的有效性。 相似文献
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农村电网受用电不连续性的影响造成了极大的浪费;锂电池由于具备体积小、能量密度高、单体电压高、自放电率低、内阻小等特点而广泛地用在现代储能系统当中;基于TMS320F2407A电池智能管理系统具有过压/欠压/过流/短路等基本保护功能,在此基础上加入了上均衡电路、下限自锁电路、电量显示电路;锂电池/超级电容储能系统可有效地储存农村电网低峰时期多余的电能,又可吸收调速系统制动时回馈的能量,极大地提高了储能的利用率;直流母线电压的闭环控制保证了电机供电的稳定性,电流跟踪实验与转速闭环实验结果说明调速系统性能良好。 相似文献
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介绍一种由DSP56F803 DSP型16位单片机和嵌入式实时多任务uc/os-II操作系统构成的低压农网配电静止同步补偿器DSTATCOM。利用瞬时无功理论和瞬时无功电流值进行直接跟踪反馈控制的方法,平滑双向动态调节无功功率,保证了无功功率的动态平衡,减少能量损耗。同时采用多任务软件设计方案,使得系统软件具有程序结构性好,变动和维护方便,各任务的实时性得到了保证。 相似文献
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微电网并网逆变器下垂控制策略的改进 总被引:2,自引:2,他引:0
微网中采用的传统功率下垂控制算法存在缺陷,会因为控制线路阻抗的差异出现控制误差。该文分析了微网中并联逆变器的环流现象产生原因以及传统下垂算法理论,在考虑逆变器输出阻抗和线路阻抗中阻性分量的基础上,提出了功率下垂解耦控制方法。并针对其解耦后未能改善功率分配不均的现象,该文提出了一个改进下垂控制算法。该改进算法通过对下垂参数的调整使功率分配不均的问题得到了改善。该文最后采用Matlab/simulink进行仿真,验证了改进控制算法的先进性。采用改进算法后,可以减少微网逆变器控制误差,同时得到较好的动态响应。该研究可提高微网控制精度。 相似文献