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31.
5月15日,由中国国际青少年文化交流协会、中国音乐家协会合唱联盟、北京弘华艺术社主办,中华思源工程扶贫基金会特别支持,新浪网教育频道、公益频道、绿色中国网络电视中心协办的2010《献给祖国的歌》全国中小学生合唱节在北京启动。全国人大常委、民建中央副主席张少  相似文献   
32.
铁矿石之殇     
2010年3月29日上海市第一中级人民法院对力拓案做出一审判决,认定胡士泰等4人犯非国家工作人员受贿罪、侵犯商业秘密罪,分别判处其有期徒刑7年到14年不等刑期。4月8日胡士泰的律师证实放弃上诉请求。  相似文献   
33.
4月29日,在海南省文昌市绿色中国行——走进椰乡文昌共建绿色中国林的活动现场,中央电视台著名新闻主播赵普从中国绿化基金会顾问、原林业部部长徐有芳手中接过了“2009绿色中国年度焦点人物”荣誉奖杯。这是一个迟到的奖杯,因为在4月22日2009绿色中国年度焦点人物颁奖时,赵普正作为记者在玉树地震灾区采访,没能赶到现场领奖。  相似文献   
34.
【目的】针对竹片粗铣前分选定向作业效率低、分选效果差、人工依赖程度高等问题,设计一种竹片粗铣连续化定向进料系统,以实现竹片分选定向的机械化、自动化和连续化。【方法】以破竹去竹节后的竹片为研究对象,提出竹片粗铣连续化定向进料系统技术方案,设计倾斜式振动升运链、阶梯式分离系统、竹青黄面识别和翻转系统及自动送料系统等机械结构。分析竹片振动分选过程、抛送过程的运动特征,建立振动分选过程竹片运动轨迹数学模型、描绘竹片抛物运动轨迹,确定竹片分选定向过程的主要影响因素。选取升运链转速、倾斜角和竹片长度为考察因素,运用三因素五水平二次回归正交旋转组合设计优化试验,以竹片分离率和竹青黄面识别率为评价指标,在福建建瓯中试基地对设备进行测试。【结果】单因素试验结果表明,升运链转速从1.5 m·s-1升至2.7 m·s-1,竹片分离率呈先上升后下降趋势;升运链倾斜角由25°增至45°,竹片分离率显著提升;随着竹片长度增加,竹片分离率呈先上升后下降趋势,但相比升运链转速和倾斜角对竹片黏连分离的影响较小。竹青黄面识别率主要受升运链转速影响,升运链转速较慢,识别系统能够获...  相似文献   
35.
36.
2011年2月14日上午,日本公布了2010年GDP总值。数据显示,日本去年全年GDP总计为54742亿美元。日媒报道说,尽管美元贬值有利于日本GDP换算美元时数值提高,但抵不过中国经济的快速增长势头,2010年日本GDP低于中国公布的去年GDP58786亿美元,日本已正式交出了世界第二经济大国的位置。  相似文献   
37.
吉林森工集团是我国国有四大森工企业之一。在十一五期间,经过改革攻坚,实现了加工企业全部股份制改造、辅业全部转制民营、社会职能全部移交、职工全部转换劳动关系、集团整体建立现代企业制度的四全部、一建立目标,破解了长期困扰集团发展的思想和  相似文献   
38.
无论什么样的励志故事都会告诉读者:一个成功的人,只能是一个找准了自己位置的人,将天赋的才能和智慧发挥到极致。  相似文献   
39.
【目的】施用有机肥可以有效改善煤矿复垦土壤肥力低、团聚体数量少和土壤微生物活性低的问题。研究施用不同有机肥对复垦土壤团聚体中碳氮磷养分及细菌群落变化特征的影响,为复垦土壤合理培肥提供科学依据。【方法】依托山西省孝义市采煤塌陷区进行5年的定位培肥试验,供试作物为玉米。田间试验设施用鸡粪、猪粪、牛粪、化肥4个处理,另设一个不施肥对照。施肥处理每年养分总投入量为N 200 kg/hm2、P2O5100 kg/hm2、K2O 100 kg/hm2,有机肥用量以P2O5 100 kg/hm2为标准折算,氮、钾不足部分以化肥补充。在第5年玉米收获后,采集0—20 cm土壤样品,以干筛法将土壤样品分为>2 mm、0.25~2 mm和<0.25 mm 3个粒径组,通过常规化学方法测定各粒径土壤团聚体中碳、氮、磷养分含量,采用16S rRNA高通量测序法测定细菌群落及相对丰度。【结果】1)与CK相...  相似文献   
40.
基于自适应模糊神经网络的无轴承异步电机控制   总被引:1,自引:7,他引:1  
针对无轴承异步电机多变量、非线性、强耦合等特点,为实现其稳定悬浮控制,提出了一种基于自适应模糊神经网络推理系统(adaptive neuro-fuzzy inference system,ANFIS)的控制新策略。在分析无轴承异步电机径向悬浮力产生机理的基础上,推导出无轴承异步电机数学模型,基于ANFIS控制原理,完成了控制器设计,包括控制变量和隶属函数的选取、通过PID控制对输入输出数据的采集、根据选定的误差准则修正隶属函数参数以及采用Sugeno型ANFIS控制器训练FIS(fuzzy inference system)模型。基于MATLAB/Simulink仿真平台,对转速为6 000 r/min的无轴承异步电机控制系统的悬浮、转速、转矩响应进行了仿真分析。仿真结果表明该控制策略能在0.12 s内实现转子的稳定悬浮,且当负载转矩突变时,转子的悬浮性能并没有受到影响,转子径向偏移小于0.001mm。在转速突变后,控制系统也能较好的跟踪给定转速,稳定时的转速误差小于20 r/min,控制系统具有良好的动、静态性能。最后在无轴承异步电机控制系统试验平台上对所提策略开展了试验研究,试验结果同样表明,该控制策略能实现无轴承异步电机的稳定悬浮工作,转子径向位移峰峰值范围可以保持在80μm以内,系统响应快,鲁棒性强,控制精度较高,验证了该文提出的ANFIS控制方法的正确性和有效性。  相似文献   
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