共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
1 问题的提出 某35 kV降压变电站10 kV农电线路,多次发生合闸跳跃故障,有时甚至合不上。开关检修人员多次检查操作机构未发现任何问题,于是组织继电保护人员对该线路的二次回路进行分析检查。 2 故障原因 由于该站已运行多年,图纸不全,经保护人员对10 kV线路二次线实际检查分析认为,由于该线路往往直接给多台配电变压器送电,在线路正常合闸时,线路上带的变压器将产生较大的励磁涌流,此励磁涌流的总和有时远大于过流保护的动作值,使过流后加速动作,以至使开关产生跳跃甚至合不上。 3 预防对策 在不增设防跳装置的情况下,我们用如下简单方法来解决这个问题。由于变压器的励磁涌流虽然很大,有时达到额定电流的八九倍,但一般只持续3~5个周期,约0.06~0.1 s。这样,我们将原接线稍作改动,在后加速继电器的延时动断触点前串联上过流保护时间继电器KT的瞬动动合触点,如图中1虚线所示,即可解决合闸跳跃问题。 图1 改动后保护原理接线图 相似文献
2.
江苏省大丰市供电局城东35kV变电所的10kV健康线,在断电后再送电时经常出现过流保护误动,有时强送都送不上,因而只好通知配网班进行故障巡线.但是,在这种情况下往往查不出任何原因.后分析认为,10kV线路过流保护误动作(图1所示的变电所 相似文献
3.
正1故障介绍某35kV变电站35kV线路停电检修后,发现该条线路断路器不能合闸,通过当地后台监控系统遥控合闸时,只听见断路器有声音,但不清脆,动作一半又弹回去了。2故障查找(1)根据经验判断,断路器能够动作,故合闸线圈完好。(2)拉出手车断路器,观察各限位螺栓及合闸操动机构完好。 相似文献
4.
5.
1故障经过
①2012年6月11日15时52分,某县110 kV宾山变电站10 kV宾东线107+21号杆因外力破坏,导致低压电杆倾倒,对配电变压器跌落式熔断器距离不够而放电,引起线路L3相单相接地故障.②16时25分,110 kV宾山变电站10 kV宾浅线浅水湾4号箱变高压室电缆头、肘形避雷器及环网柜相应间隔起火,导致线路故障,L2相单相接地.③16时25分,110 kV宾山变电站10 kV宾万线限时速断保护动作跳闸,重合失败,经故障查找10 kV宾万线万华紫金花苑4号箱变高压室电缆头短路烧坏. 相似文献
6.
随着电网的迅速发展,电网结构越来越复杂,经常发生10kV出线过流保护误动的现象。例如我局城东35kV变电所的10kV健康线在拉电后再送电时经常出现过流保护误动,由于该线路是重要馈电线路,为了迅速恢复送电,经请示主任工程师同意后,有时强送都送不上。因而只好通知配网班进行故障巡线。但是,在这种情况下往往查不出任何原因。这既影响了工业生产及市民的生活用电,又给变电所运行人员带来很多麻烦,缩短了断路器的寿命,甚至使变电所运行人员和配网班线路管理人员产生矛盾。特别是城网改造期间过流保护误动现象更为突出。下面分析一下10kV配电线… 相似文献
7.
我局近两年来投入运行的两座35kV小型化变电所,在投入试运行时,都发生了类似的一种故障:有一条或多条10kV出线在试送电开关合闸时,过流保护就动作,而在不带线路,空合开关时,都能一次成功.经过理论分析认为,由于线路变压器励磁涌流引起继电保护误动作,下面加以分析讨论.1 产生原因 相似文献
8.
9.
10.
1 故障说明 2008年7月21日18时,由于感应雷击导致陆良35 kV城区变电站10 kV线路0514新发村线路过流跳闸,约5 s后(微机记录)出现10kV母线电压互感器断线及1号、2号主变压器低后备保护电压互感器断线信号,造成10 kV各配电线路保护、计量无电压近30 min,少计电能1万多千瓦时.事故发生后经检查发现10 kV Ⅰ段、Ⅱ段母线电压互感器高压熔断器全部熔断. 相似文献
11.
该文分析了35 kV古松变电站一条10 kV线路重合闸动作失败的原因,提出了类似情况的注意问题和解决方案,针对装置出口接点烧毁的现象,可以对装置的时限元件逻辑进行修改,从而达到保护的目的。针对机构分合闸线圈的烧毁现象,可以在日常检查中加强机构的清洁和保养,实现对其保护,从而提高设备运行的可靠性。 相似文献
12.
13.
<正>目前,10 kV四回同杆架设线路,多采用电缆加架空线方式,其保护均采用三段式过流保护装置,时间级差配合,过流Ⅰ段退出,具备自动重合闸功能,正常运行时,均可投入。为保证10 kV四回同杆架设线路可靠运行,必须对其实际运行中的各种动作行为进行深入细致研究,分析原因并提出优化改善措施。本文现借助一起事故分析,提出优化建议,希望对今后10 kV同杆架设相关工作有所补益。 相似文献
14.
<正>1事故概况2013年9月,某110 kV变电站一条35 kV线路故障,过流二段保护动作,断路器跳闸,重合闸启动,合闸成功。此时断路器发生爆炸,变电站监控显示母线接地。变电站值班人员对故障线路间隔进行巡视检查发现:该线路35 kV断路器C相支柱瓷套管爆裂,部分碎片飞出。瓷套管内的绝缘子飞溅到四周。断路器真空泡联动机构密封盖被炸飞,断路器在合位。随后将故障断路器转为检修状态,组织专业人员对该断路器进行试验检查和故障相的解体检查,试验检查结果如下:断路器A、B两相外观检查无异常,C相下部瓷套管破裂。·绝缘检查,A、B两相对地绝缘电阻无异常变化,C相·对地绝缘下降为零。 相似文献
15.
<正>现阶段部分区域10 kV配电线路断路器老化现象严重,由恶劣环境、超负荷运行等引起的断路器自愈失败事故频发,严重影响了10 kV配电线路重合闸效果。如何优化10 kV配电线路断路器自愈控制装置,保障顺利重合闸,全面提升配电网络的经济效益,已经成为现阶段供电企业关注的焦点。1故障概况某110 kV变电站于1999年11月建成并投入使用,共包括9条10 kV配电线路,主要负责某乡镇80%的居民生活供电。2017年变电站智能化改建, 相似文献
16.
17.
18.
<正>在一次雷雨过后,某条10kV配电线路过流保护动作,线路跳闸,自动重合闸不成功。后经全线巡视未发现明显故障点。1故障查找根据保护动作类型,从线路末端开始查找故障点,因为过流跳闸发生在雷雨期间,故障排查将巡视重点放在绝缘子和避雷器上。首先,将末端部分避雷器、绝缘子运行时间长的专用变压器用户和公用变压器从主线路中切除(拉开跌落式熔断器),对巡视无故障的主线路进行送电,运行正常;然后,对这些末端部分的专用变压器用户和公用 相似文献
19.
1 事故现象
某日,一变电站主控制室警铃响,"10 kV配电装置Ⅰ段故障"、"10 kV配电装置Ⅲ段故障"、"掉牌未复归"、1号主变压器控制屏上"保护动作"光字牌亮.1号主变压器两套保护屏上显示"ABC(UVW)相Ⅳ侧过流Ⅰ段"保护动作,1号主变压器低压侧44断路器跳闸,10 kV48分段断路器备自投动作成功.后调度命令断开48分段断路器,10 kV 10号母线及所有出线退出运行.经现场检查,有以下事故现象. 相似文献
20.
用于农网35 kV变电站的保护有很多种,有保护主变的差动保护、过流保护、过负荷保护、瓦斯保护;有保护线路的速断保护、过流保护、重合闸保护;有保护电容器的失压保护、零序保护等。目前广泛使用的微机保护装置上均能查询各类保护动作的时间、类型、启动值等信息。如何综合分析这些信息判断事故类型、事故范围,是安全运行的关键。 相似文献