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1GZCS-180/6型水田节水免耕插秧施肥机的研制 总被引:3,自引:1,他引:2
设计专用旋耕机以特定模式进行带状茬间旋耕整地、设计气吹式排肥结构、集成水稻插秧机结构、研制水田免耕插秧侧深施肥机。采用带状茬间旋耕整地方法取代传统翻耕或全旋耕整地方法;采用气吹方式将施肥口处的泥水吹开,在肥料自流排肥同时,依靠气吹动力排肥,实现水稻侧深施肥;集成水田插秧技术进行插秧作业。该机具一次进地作业可完成水田移栽种植过程的整地、侧深施肥、插秧全部作业过程。 相似文献
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研制了一种与11.0~14.7 kW小四轮拖拉机相配套的烟田施肥起埂机,该机可一次性完成深施底肥、起埂和整地3项作业,且施肥均匀、施肥量调节范围宽、起土性能好、作业效率高、作业成本低,可有效减轻烟农的劳动强度。 相似文献
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为了解决传统联合整地机不能完成超深松的问题,在研究分析传统联合整地机的基础上,研制出可与大马力拖拉机配套的新型耕整地机具1ZML-210深松型联合整地机。该机具在灭茬刀轴和旋耕刀轴中间增加一组超深松装置。从而可以打破犁底层,提高土壤透气、透水性能,提高土壤抵抗自然灾害能力。该机具一次作业能够完成垄上灭茬、深松、旋耕、起... 相似文献
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《农业工程技术:农产品加工》2003,(3)
日本、韩国、美国和意大利等国家在发展温室的过程中,对温室中作业的机具进行了开发、研究、推广和应用。其温室生产过程中的耕整地、播种、间苗、灌溉、中耕和除草等作业均已实现机械化。(1)耕耘机日本、韩国等国家生产的手扶系列多功能耕耘机,其操作把手上下左右可随意调节,作业性能好:耕耘机动力为1.47~5.88kW的汽油机或柴1.47~5.88kW的汽油机或柴油机,其中尤以2.21~4.42kW为多;一个底盘往往可以配套十几种作业机具,可以在温室中进行耕整地、移栽、开沟、起垄、中耕、锄草、施肥、培土、喷药及短途运输等多种作业。这些耕耘机体积小… 相似文献
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宋士祥 《农村实用科技信息》2012,(11):55
自进入90年代以来,农民购买拖拉机不再以运输作业为主,而是逐步转到以农田作业和其它作业为主,因此要求拖拉机具有更广的用途和对各种机具更好的配套性能。为了满足不同用户的不同需求,适应国内国际市场,轮式拖拉机的使用范围不断拓宽,除了能用于整地、播种、收获、运输、农田基本建设等作业外,还能与割草机、前装载机、后挖掘机、吹雪机、推土铲等机具配套。随着配套机具的日益增多,对拖拉机的液压工作系提出了更高的要求,要求拖拉机能 相似文献
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【目的】针对我国长江中下游地区稻麦轮作区常年浅耕与不合理施肥导致的土壤犁底层增厚与土壤板结的问题,研究深耕(打破部分犁底层)与施肥方式对稻田土壤容重、土壤紧实度、土壤水分渗漏量、氮素淋溶量及氮素形态的影响,阐明稻田氮素淋溶量与耕作、施肥方式的响应机制,为稻田合理耕层构建提供理论依据。【方法】(1)基于2015年安徽省舒城县设置两种耕作方式(旋耕12 cm、深翻20 cm)、3种等氮量施肥方式(仅施化肥处理T1、秸秆还田配施化肥处理T2、有机与无机肥配施处理T3)的田间定位试验,2019—2020年监测土壤容重与紧实度以及稻季水分渗漏与氮素淋溶量。(2)通过原状土柱模拟试验,研究深翻30 cm(打破犁底层)对稻田水分渗漏量的影响。【结果】(1)田间试验结果表明,深翻20 cm较旋耕12 cm降低了耕层土壤容重与紧实度,但没有显著增加水稻生育期的水分渗漏量,仅在分蘖期增加7.4%,孕穗期之后无显著影响。(2)土柱试验结果显示,深翻30 cm(打破犁底层)水分渗漏量较旋耕12 cm和深翻20 cm显著增加,淹水时分别增加19.0%与11.0%,非淹水时分别增加23.0%与21.5%。(3)田... 相似文献
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[目的]提高枯草芽孢杆菌的产量并降低生产成本。[方法]利用旋转回归法研究豆饼粉、葡萄糖对枯草芽孢杆菌(Bacillus subti-lis)液体发酵生产芽孢的影响。[结果]芽孢形成率与豆饼粉和葡萄糖的回归方程为:Y1=35.8-2.185 65X1+0.685 666X2-5.962 504X1X1-1.25X1X2-3.462 499X2X2,其因变量和自变量之间的线性关系显著,决定系数为86.21%。豆饼粉为1.2%,葡萄糖为1.0%时,芽孢形成率最大,估计为89%。试验池的COD值从第1天的9.85 mg/L下降到第11天的7.87 mg/L,而对照池的COD值从第1天的8.95 mg/L上升到第7天的9.69 mg/L后再下降。试验池中亚硝酸盐浓度从0.088 mg/L下降到0.059 mg/L,而对照池中亚硝酸盐浓度从0.072 mg/L上升到0.085 mg/L。试验池水体pH值在7.5-8.4的范围内变动,而对照池水体pH值普遍高于试验池,最高达8.7。对照池中H2S浓度在0.008-0.030 mg/L的范围内,而试验池水中H2S浓度从试验初期的0.060 mg/L下降到第11天的0.015 mg/L。[结论]培养基中的碳源和氮源是芽孢生成的重要因素。 相似文献
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油菜直播机犁式正位深施肥装置设计与性能试验 总被引:1,自引:0,他引:1
研制一种犁式正位深施肥装置,采用类铧式犁面开沟,施肥犁柱中间落肥,与油菜联合直播机旋耕装置相配合,可实现正位深施肥,提高肥料利用率。对类铧式犁面、施肥犁柱、犁侧板等结构进行设计,分析确定起土曲面与导土平面的结构参数,采用室内数字化土槽试验考察前进速度对施肥深度和施肥后沟深的影响。结果表明,在前进速度为1.1、2.2、3.3km/h下,施肥深度合格率达到95%,稳定性系数在90.37%以上。将犁式施肥装置安装于油菜联合直播机的田间试验表明,犁式施肥装置田间施肥深度合格率为94%,各行稳定性系数为96.87%。对正位深施肥和带状混施的2种施肥方式下播种的油菜苗期根系和产量分析表明,用犁式施肥装置正位深施肥有利于油菜根系生长和产量提高。 相似文献
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[目的]设计并制作一套简易旋转倒立摆及其控制装置.[方法]采用9S12XE单片机作为简易旋转倒立摆及控制装置的监测和控制系统的核心,采用L298驱动直流电机作为动力.通过编码器及最优控制策略LQR在平衡点附近给出系统的线性化模型,对系统的稳定性、能控性进行调试.[结果]应用Lagrange方程对试验采用的单级旋转倒立摆系统进行建模,获得了旋臂长度(r)、水平和竖直方向的角位移(Q)、摆杆质心与铰链距离(L)4者的最佳平衡点与动态方程;优化LQR控制器获得最优状态反馈增益矩阵;进行计算机编程,应用9s12XE单片机控制,并执行试验;结果表明旋转臂的转动频率趋近于摆杆的转周期则摆杆能到达正负155度以上,能很快地完成设计要求的基本动作,并且能迅速进入PID控制器调控范围,完成坚立状态.[结论]经误差分析表明该装置的稳定性良好,误差范围可控制在正负15度之内;调试结果证明,已实现了倒立摆的平衡控制. 相似文献
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1GNF-200施肥旋耕机采用传动轮前置的配置方案,机具重心位置理想,同时改进了机组的纵向稳定性。田间实验及分析表明,该机组的传动轮滑移系数、旋耕深度及其稳定性、施肥量及其稳定性、各行排肥一致性、排肥断条率等性能指标均达到较好水平。由此推断,传动轮前置的配置方案具有较强的合理性。 相似文献
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钾肥对水稻生长发育的影响机理 总被引:5,自引:1,他引:5
在大田条件下 ,应用随机组合设计方法 ,研究了石灰性草甸土壤合理施用钾肥对水稻生理指标的影响。结果表明 ,钾肥是通过分别影响水稻生长的不同生理指标而影响水稻的正常生长发育的 ,对水稻基部叶片的POD酶的形成表现出极明显的促进作用 ;对根系活力、株高、剑叶的光合速率、基部叶片的叶绿素亦表现有促进作用 ,未达显著水平 相似文献