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<正>2.8案例十三:电能表死机导致负损2.8.1问题描述辖区2号配变,台区容量400 k VA,用户数151户,日均供电量在600~800 k Wh,该台区正常线损率3.5%左右,12月6日、7日突然出现负线损-13.16%和13.55%。2.8.2故障排查该台区出现负损当天,供电所发现是某一光伏用户采集失败导致。马上去现场排查,发现现场表计接线正常,电压和电流各项数据也正常、现场信号稳定。 相似文献
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台区同期线损治理是供电所的一项重要工作,同时也是衡量一个供电所线损管理水平的重要标尺。在解决了台户关系错误、系统台区错误、跑冒滴漏等管理因素后,乐平供电所通过并线、改造接户线、切改负荷等方式实现台区线损经济运行,小投入实现指标的大提升。现将具体的做法总结如下,供参考,以期提升台区同期线损经济运行率。 相似文献
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1.2.2故障排查9月14日该台区新装全额上网光伏发电用户,因为逆变器故障一直未发电,9月26日修复后开始发电,台区就出现负损,初步判断是供电量少计量,应是光伏表计计量或接线出现异常,但经现场检查确认均无异常。1.2.3治理措施通过分析发现该台区售电量与平时相比出现突增情况,判断是售电量出现问题,9月27日线损供电量427.58kWh,售电量523.1kWh。 相似文献
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5.7.2故障排查经现场核查,该配电变压器供电半径约350 m,配网主线采用截面积25 mm~2的裸导线架设,存在迂回供电、低压主线老旧、线径小等问题。且线路末端负荷较集中,存在1户光伏用户,并网容量:102.93 kW,于2020年11月17日并网。因低压主线线径较小,光伏施工队在并网时担心会影响用户并网,将逆变器的并网电压调至250 V左右,有阳光天气发电时,该用户及周边村民的电能表电压均在250 V左右,导致该用户的实际发电量与真实发电量存在偏差,致使线损率长期居高不下。 相似文献
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某配电变压器在8月10日安装LTU,两天后LTU冻结出日电量可以计算后,8月12日计算出底下分支路线损率均正常,且装在A1杆的总表与集中器走字存在30 k Wh左右的误差,线损异常范围缩小至配电柜内。到现场再次检查互感器变流比、JP柜是否漏电等,仍未发现异常,便发起流程现场更换集中器。8月13日集中器采集回来后线损率恢复正常。前6天人工多次排查无法找到的原因,利用LTU监测分支路线损后仅2天就找到异常原因,高效便捷。 相似文献
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2.1.3治理措施结合该小区现场实际运行方式,决定于11月19日将该配电室1号、2号配变的用电负荷调整至用电量较大的1号配变供电。现场运行方式调整为单台变压器带两段低压母线供电,母联断路器处于合闸位置。负荷调整后,当日将2号配变调试删除。11月24日再次现场排查,发现经系统调试删除的2号配变的集中器还处于运行状态,集中器未断电,信号干扰导致未抄表。现场人员将2号配变集中器电源关闭,并联系主站重新下发参数后,采集成功率100%,线损率恢复为2.38%。 相似文献
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5.12案例五十三:提高末端用户电压降高损5.12.1问题描述辖区某配电变压器(以下简称配变),其容量200kVA,2013年10月17日投运,台区用户数100户,该配变供电半径最长约为1 km,低压主线线径为35 mm^(2)裸导线,其中A03至A04杆段线路为25 mm^(2)裸导线,供电电压偏低,多次出现用户低电压问题。该变压器日线损率一直很高,整改前台区线损率为8%左右,日平均损耗电量在50 kWh左右。 相似文献
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台区线损治理是供电所的一项重要工作,同时也是影响公司经营效益的重要指标。现行供电所台区线损管理模式是基于抄表数据计算台区购售电量和线损率,台区线损异常主要包括高损和负损2种,文章从台区线损异常的原因分析和台区线损异常管理方法 2个方面介绍台区线损治理经验,以期提升台区同期线损经济运行率。 相似文献
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<正>1台区线损正确可算率计算公式台区线损正确可算率=(线损率正常用户数/已覆盖用户数)×100%其中,线损率正常用户数为某单位范围内台区线损率大于0%且小于10%的台区所属的用户数;已覆盖用户数是指某单位范围内台区采集覆盖率不小于95%且有公变数据的台区所属的用户数。 相似文献
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电能表接线错误不仅会引起计量异常,台区线损异常等用电管理方面的一系列问题,甚至还会造成短路、发热故障等危及人员、设备安全。为了避免此类事件发生,提高管理水平,笔者介绍一起因电能表错误接线导致的线损异常事例,从中分析原因,推出追补电量过程,并总结教训。1事例描述2022年9月,某台区线损率异常,工作人员通过营销应用系统,根据用电信息采集系统筛选对区内用户电压电流情况。发现一户电能表U相电流为-7.681A,工作人员立即对现场进行排查。 相似文献
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3.16案例二十九:互感器进出线不一致导致负损3.16.1问题描述辖区5号配电变压器,容量400 kVA,台区用户数251户,台区配电线路均已完成线路绝缘改造。台区日平均供电量约1 930 k Wh,正常线损率在1.6%~3.6%,线损较为稳定。11月8日线损率降至-5.61%。3.16.2故障排查(1)负损的主要原因:互感器变比现场与系统不符;互感器、集中器接线错误;户变关系错误;用户表计飞走;光伏发电流程未走等。 相似文献
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<正>3.11案例二十四:用户接线盒电流连片未完全退出导致高损3.11.1问题描述辖区某1号配电变压器,容量400 kVA,用户数17户,日供电量近1 500 kWh,该台区正常时线损率稳定在2%左右。2021年10月15日起,台区线损突然持续出现高损,最高达13.33%,日损耗电量近130 kWh。3.11.2 相似文献
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<正>5.3.3治理措施为彻底解决台区持续出现线损异常的问题,结合该小区现场实际运行方式,决定于6月27日将1号配电室2号配电变压器、3号配电变压器的用电负荷调整至用电量较大的1号配电室1号配电变压器、4号配电变压器供电。现场实际运行方式为单台变压器独立运行,中间带低压母联断路器,正常运行时,母联断路器处于分闸位置。具体调整方案为1号配电室2号配电变压器139户调整至1号配电室1号配电变压器,1号配电室3号配电变压器165户调整至1号配电室4号配电变压器,现场运行方式调整为单台变压器带两段低压母线供电,母联断路器处于合闸位置。 相似文献
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2021年9月2日,某县供电公司台区线损治理小组成员,针对“南区1号公变”线损率波动且经常高于“一台区一指标”理论线损率,组织台区现场排查时,发现一户三相低压用户计量装置的互感器接线异常,现场处理改正后,次日起台区线损电量减少20多千瓦时,台区线损率由原来4%左右明显下降至2%以下,并保持平稳。国网浙江衢州供电公司台区线损治理课题专班,在近两年的台区线损治理实践中,陆续在全市范围排查发现了一些类似、容易疏忽的问题,现结合案例进行分析。 相似文献
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1现状和问题根据《国网河南省电力公司2022年供电部(所)管理综合评价指标体系》,折算台区线损率管理异常天数一个月不能超过15次每百台区。通过用电信息采集系统抽取2022年3月至5月陕州供电公司月累计负损次数分析发现,因电能表(考核表)原因导致日高负损发生频次为9.6次,其他原因占比较小。 相似文献
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线损分相管理是以公用配变台区为单位,以配变低压侧各相位上的总电能表与各相位上的分电能表计量电量为基础,统计计算各相月度低压线损率。针对各相线损率之间的差异,对照低压线路负荷分布图进行分析,找出影响低压线损的真正原因,制定降损措施方案。线损分相管理的首要条件是公变低压侧总表及动力表是三块单相电能表分开计量,或是安装具备单相电量计量功能的三相四线多功能表。然后,建立分表分相安装台账, 相似文献
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1农村电网线损过大的主要原因1.1结构不合理,质量低,低压台区急需改造农村电网居民居住位置较为偏远、分散;以前的农村电网规划不够合理,线路老化,设备陈旧落后,配电设备的选点很难做到以相邻负荷中心为依据; 相似文献
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1案例简述2022年6月,某台区线损连续数月忽高忽低,工作人员查询营销应用系统,对台区内用户月用电量进行比对,并根据用电信息采集系统筛选电压电流异常用户。经筛选发现,3户中性线、相线电流不一致用户,工作人员立即开展现场排查工作,发现2户为用户表计共中性线导致中性线、相线电流不一致异常。现场检查第3户,中性线电量为9A,相线电流仅为1.5A,但电能表没有开盖记录,工作人员现场检查表计铅封正常,电能表外观无打孔等异常情况,工作人员拆除电能表模块时,发现模块下面有一方孔,且电能表电流回路被熔丝短接。 相似文献
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朱传孟赵荣涛郑锦红杨博 《农村电工》2017,(10):51-51
第一步:通过用电信息采集系统查看异常分类在用电信息采集系统中同期线损分为5类:线损正常、线损过大、线损为负、未基本覆盖和公变数据缺失,其中后4类情况都为线损异常将异常情况分为2类:第一类为线损过大或线损为负;第二类为未基本覆盖和公变数据缺失。 相似文献
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1案例简述2022年9月,某供电所工作人员通过用电信息采集系统对高损台区李院5号配电变压器进行分析,发现一用户电能表存在相线、中性线电流误差偏大异常情况。工作人员立即进行现场排查。首先通过掌机对用户电能表开盖记录进行召测分析,无开盖记录;其次对用户接线进行检查,排除共用中性线情况;最后对电能表外观及表尾进行仔细检查,发现电能表表尾有电钻打孔,使用铜线短接表计进出相线,达到分流窃电目的,用户对自己的窃电行为供认不讳,配合接受进一步处理。 相似文献