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相似文献
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1.
1事故概况某110 kV变电站在2号主变压器(本文简称主变)末投入运行之前,110 kV双母并列运行带1号主变、35 kV及10 kV负荷,35 kV双母并列运行.2010年10月20日,2号主变已具备送电条件.14时35分,2号主变由运行人员操作到热备用状态,110 kVⅡ母上,2号主变302-0,302 -Ⅱ隔离开关在合闸位置,302-Ⅰ隔离开关在分闸位置,502-Ⅱ隔离开关在合闸位置,2号主变三侧102,302,502断路器在分闸位置.之后2号主变经过5次充电后,2号主变高压侧102断路器保留在合闸位置,2号主变充电运行正常.14时45分,运行人员按照调度指令,合上2号主变302断路器.合上后,事故报警声、预告报警声响,35 kV母差保护动作,35 kV Ⅰ,Ⅱ母所带断路器全部跳闸,“35 kV Ⅰ母交流电压回路断线”、“35 kVⅡ母交流电压回路断线”、“110 kV故障录波器动作”、“35 kV故障录波器动作”等光字牌明亮,35 kV Ⅰ,Ⅱ母所有电压、电流表计指示落零,35 kV Ⅰ,Ⅱ母失压.  相似文献   

2.
正1事故概况2013年4月某日,某地110 kV来安线12号杆塔有物体缠绕高压线路引发瞬时故障,220 kV来阳站110 kV来安线158断路器跳闸并重合成功,造成110 kV安南站2号主变压器(简称主变)双侧断路器误跳闸事故,未造成负荷损失。110 kV安南站故障前运行方式:2号主变、3号主变挂110 kVⅡ段母线由110 kV来安线供电,2号主变  相似文献   

3.
110kV某城区变1号主变压器A、B套保护装置比例差动、差动速度保护动作跳开110kV进线Ⅰ101断路器、110kV分段110断路器、1号主变压器10kV侧011断路器,造成110kV某城区变全站失压。影响了电力供应,降低了电网的供电可靠性。分析了1号主变压器差动保护动作后全站失压的原因并提出了整改建议。  相似文献   

4.
<正>1事故概况某变电站110 kV电压等级主接线方式为单母线分段,35 kV电压等级主接线方式为双母线接线,10 kV电压等级主接线方式为单母线分段。事故前变电站正处于全站保护装置和安全自动装置改造中,同时当天工作更换110 kV 1号主变压器35 kV侧3011引流线。事故前的运行方式为:110 kVⅠ,Ⅱ段母线运行,2号主变压器运行;1号主变压器处检修,2号主变压器  相似文献   

5.
某110kV变电站,正常运行方式为110kV双母并列运行,35kV双母并列运行,10kV单母分段并列运行,1号、2号主变压器(以下简称主变)三侧并列运行。  相似文献   

6.
杨铁龙 《农村电工》2012,20(3):21-22
1 故障前运行方式110 kV枕头山变电站有主变压器(以下简称主变)2台,110 kV侧为内桥接线,正常方式110kV Ⅰ,Ⅱ段母线分列运行,长枕线供1号主变负荷、天枕线供2号主变负荷,内桥120断路器为热备用.备自投装置型号是南瑞继保RCS-9652B,采用分段备自投方式,即其中一条进线失压时自投内桥120断路器.枕头山变电站主接线图如图1所示.  相似文献   

7.
<正>1事故简述某年1月21日01时40分,某110 kV变电站10 kV1号主变低后备保护动作,主变851断路器跳闸。该110 kV变电站共有110 kV和10 kV两个电压等级,主变压器2台。110 kV设备为户内GIS设备,10 kV设备为金属铠装开关柜,分别分布在设备楼的上下层。事故前运行方式为:110 kV和10 kV母线均为单母分段运行,#1、#2  相似文献   

8.
<正>1事件回顾110 kV甲变电站110 kV甲乙Ⅰ回112断路器、110 kV甲乙Ⅱ回122断路器相间距离Ⅲ段保护动作跳闸。1.1事前该变电站运行方式(1)110 kV系统运行方式。110 kV甲乙Ⅰ,Ⅱ回线运行供110 kV甲变电站,110 kV1号及2号主变压器并列运行,接入的电源点有一水电站。(2)35 kV系统运行方式。35 kVⅠ,Ⅱ段母线分列运行,接入的电源点有一级、二级电站。  相似文献   

9.
<正>1事故前变电站运行方式某110 kV变电站为双主变压器(本文简称主变)单母线分段运行方式,1号、2号主变高、中、低压三侧正常运行,35 kV 1号、2号母线正常运行,10 kV 1号、2号母线正常运行,新增线路保护151断路器间隔正在施工,当时天气情况晴天。2事故经过2012年5月15日9时20分,110 kV变电站2号  相似文献   

10.
岑苏琦 《农村电工》2022,(10):56-56
1故障概况2022年3月9日18时42分,某110kV变电站2号主变(主变压器,本文简称主变)10kVⅡ段母线后备保护动作,母线断路器跳闸,10kVⅡ段和Ⅲ段母线失电。19时4分,1号主变10kV断路器跳闸(后台监控及保护装置均无保护动作信号),10kVⅠ段母线失电。  相似文献   

11.
<正>本文分析了一起220 kV变电站110 kV正母线跳闸异常事件,通过巡视和分析,定性此次异常事件为鸟类引起的异常放电事件。以此结合现有的防范鸟类事故的方法进行总结归纳,提出处理措施和改善建议。1跳闸事件概况根据事故记录2021年6月5日,220 kV变电站正常运行,110 kV母差保护动作,跳开110 kV正母线上运行的出线1667、出线1663、110 kV母联和1号主变压器110 kV断路器,110 kV正母线失电。  相似文献   

12.
<正>1事故介绍2015年3月23日,某供电公司在进行110kV某变电站1号主变(主变压器,下同)单元春检试验过程中,一名作业人员误将1号主变10kV侧高压开关柜后柜上门母线桥小室盖板打开(内部有未停电的10kV3号母线),造成触电死亡。  相似文献   

13.
<正>1事故经过2012年10月28日13时10分,某县供电公司110 kV变电站变电运行班正值王某接到现场工作负责人变电检修班陈某电话:110 kV变电站10 kVⅠ段母线电压互感器及1号主变压器(简称主变)10 kV101断路器保护二次接线工作结束,可以办理工作票终结手续。  相似文献   

14.
1 事故情况1999年11月29日16∶10,芦下坝水电站(2×8750kW)厂房6kV高压室突然响起爆炸声,紧接着便是一阵短路电弧燃烧爆裂声,6kV高压室冒出浓烟,厂用电消失,中控室控制台各开关的位置指示灯无指示,运行中的一号发电机定子电流表瞬间顶表,无功进相,后来电流及有功、无功表变为零,通过一号主变与大网联络的110kV线路电流、功率表顶表,所有设备的继电保护没有动作,未出现光字牌和间响信号,值班人员近方手动断开一号发电机灭磁断路器后冲到110kV开关站手动断开110kV联网断路器同时进行停机操作。停电后进行灭火,16∶30火灭后发现6kV高压室六…  相似文献   

15.
<正>1事故经过2016年6月24日1时3分,110 kV某变电站2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,2号主变压器失电,10 kVⅡ段母线全部失电。值班负责人带领人员迅速赶到现场,对现场设备进行检查。发现:10 kV黄山2号174断路器限时速断保护动作,跳开174断路器;2号主变压器差动保护动作,跳开702,302,102断路器,致2号主变压器失电;  相似文献   

16.
1工程概况某变电站110kV侧电气主接线为线路变压器单元接线。110kV远期出线三回,本期出线二回,分别是:T接宁西—小楼—派潭线—1号主变压器,T接荔  相似文献   

17.
街面水电站是闽江右岸一级支流尤溪的龙头水库电站 ,地处福建中部尤溪县街面乡境内。电站总装机容量 2× 15 0MVA、保证出力 69.2MW、功率因数 0 .875。发电机与主变压器间采用单元接线 ,发电机出口设断路器 ,电压 110kV、2 2 0kV出线各两回 ,110kV与 2 2 0kV之间最大穿越功率为 180MVA。 110kV、2 2 0kV侧均采用单母线接线。电站年利用小时数 12 0 0h ,在系统中担负调峰任务。电站厂房及主变均为地下布置 ,主变布置在离厂房下游侧30 .5m处的尾水闸门启闭平台上 ,布置高程 194.60m。1 主变形式选择根据潮流分布及主接线方案比选 ,主…  相似文献   

18.
正1故障情况2013年7月4日10时,运行人员巡视发现110 kV某变电站1号主变压器(本文简称主变)本体油箱顶部有油不断涌出。经现场初步检查,发现变压器油涌出的部位靠油枕侧压力释放阀处,散热器及套管均未发现有漏油现象。2故障检查对110 kV 1号主变进行停电检查,检查时压力释放阀仍处于开启状态,变压器油还在不断涌出,检查发现压力释放阀密封圈严重变形不能复位。主变绕组及上层油温均已达到85℃,冷却器处于全停状态。呼吸  相似文献   

19.
<正>某年7月中旬,某变电站连续发生两起35 kV全封闭式电流互感器烧损事故,2台35 kV真空断路器报废,辖区部分用户停电。1事故前运行方式该变电站为末端变电站,由一条110 kV进线与主网相连,2台主变压器均为三绕组变压器,1号主变压器处运行状态,带本站4条35 kV出线及6条10 kV出线,35 kV出线总负荷24 000 kW,10 kV出线总负荷7 000 kW;2号主变压器处检修状态,全站各一、二次设备运行正常。  相似文献   

20.
在一次定期测试时,发现某变电站110kV主变铁芯绝缘为零,其他试验项目均合格。该主变型号为SFZ7-45000/110,额定电压为110kV/10.5kV,2005年投运。1故障现象及原因分析110kV变铁芯绝缘为零,绕组介质损耗因数、吸收比、直流电阻均合格,这说明故障点不在电气回路和主绝缘部位。发现主变铁芯绝缘为零后,用万用表测量铁芯对  相似文献   

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