共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
目前国内制材厂跑车带锯摇尺机构制动有电磁抱闸制动、能耗制动、电容磁制动、反接制动等形式,而以电磁抱闸制动为常见。我局制材厂跑车带锯摇尺机构,以前就是采用电磁抱闸制动式,由于摇尺精度低,误差大,只能凭摇尺工的操作技巧和经验来控制摇尺误差,但因各种因素的影响其精度很难满足锯材加工质量要求。因此,我们对摇尺制动方式进行了探讨。锥形异步电动机具有高启动和准确制动的性能,将其应用于跑车带锯摇尺机构后,收到了良好的效果。 相似文献
2.
跑车的纵向往返每跑车上摇尺机构的横向进给对于带锯机来讲是两个重要部件。特别是摇尺机构,它直接关系到板材锯割质量和成材出材率。传统的旧式摇尺机构,像制动装置,原木卡紧装置,链轮链条传动付,车桩的齿轮齿条传动付等等都是容易遭受磨损的另部件。限位行程开关以及制动装置经过一小时操作之后再经过一寒冷之夜继续使用也会给摇尺机构带来精度误差。这些由磨损和装配引起的误差控制在摇尺精度正负1/32英时之内是不容易的。除了这些结构和电子元件的 相似文献
3.
此文所述摇尺机构,属于42~#台式带锯机进出料装置的一个关键部分,差速减速器则是该部分的核心。 1.国内外现有摇尺机构的几种传动形式 在木材加工行业中,成材质量的好与坏,与摇尺机构有着密切的关系。换句话说:摇尺机构,作为台式带锯机进出料装量的主要部件,将直接影响成材的尺寸和精度。而 相似文献
4.
<正> 摇尺装置作为实现侧向进给并定位的机构是跑车的重要组成部分。摇尺精度直接影响着锯材板厚的误差。因此,提高摇尺精度历来是跑车技术改造的重点。近年来,先后出现了机械摇尺、液压摇尺、气动摇尺、数控摇尺以及计算机控制摇尺,使摇尺的精度有了很大的提高。但是,各种形式的电气一机械摇尺都没有很好地解决惯性对摇尺精度影响这一问题,从而限制了摇尺精度的进一步提高。本文就克服摇尺惯性的方法进 相似文献
5.
6.
目前,我国制材工业使用的摇尺机构主要有三种:①旧式电动摇尺机构。结构简单,成本低,但仍然是靠经验和手工控制,制材精度差,产品合格率低,而且存在着不安全因素;②自整角机式摇尺机。在跑车下面操纵,制材精度有所提高,但灵活性能差,控制精度仍然依赖于人的视觉;③数控摇尺机。基本上解决了上述两种摇尺机存在的问题,但由于该机的计数器、逻辑电路等采用了分立元件或小规模集成电路,线路复杂,可靠 相似文献
7.
8.
9.
跑车带锯机是目前我国制材生产的主要设备,制材产品的质量和出材率与摇尺机构的工作精度有着相当紧密的关系。因此研制高精度、高效率、操作维修简便的新型摇尺机构是当前制材设备技术改造中急待解决的问题。目前绝大部份制材厂的锯机设备陈旧、种类繁杂、摇尺定位精度低,达到 相似文献
10.
《林业实用技术》1977,(2)
在毛主席的革命路线指引下,和龙林业局贮制厂广大工人,以阶级斗争为纲,狠批刘少奇、林彪的爬行主义洋奴哲学,高举“鞍纲宪法”的旗帜,大搞技术革新和技术革命,在吉林省林业科学研究所密切配合下,于1975年3月,试制成“SDY-1”型大带锯数控摇尺装置。近一年来使用表明,情况良好,基本上达到了设计要求,满足了生产的需要。“SDY-1”装置,实现了跑车锯材尺寸的电子遥测,并做到了板材(进尺)、方材(剩尺)尺寸的自动控制。“SDY-1”的剩尺首次采用无触点多点校正系统,大大提高了剩尺精度。摇尺电机选用双速电机,做到快进慢停,既减少了惯性,又不影响摇尺速度,在双速电机控制上也首次采用数字控制,实现自动换速。在结构上全采用TTL集成电路,并选用TTL标准计 相似文献
11.
12.
13.
The ability of a newly developed carriage equipped with a remote control lock and self line extraction system manufactured
by Oikawa motors Co., Ltd. was analyzed. The study investigated the reduction of the work load of the choker setter in the
haul line-pulling out process of a cable logging system by a mobile tower yarder. The main objective was to compare the walking
time, pulling out time, and the tension force using the three types of cable setting method, a running skyline with a simple
carriage, a fixed skyline with a simple carriage and a fixed skyline with a newly developed carriage. The measuring of haul
line pulling out was conducted on different slope gradients at different distances from the tower spar by four choker setters.
The study showed that choker setters could reduce the force exerted by about 33%, and a decrease in the heart beat rate of
12%, when using the fixed skyline with the newly developed carriage as opposed to the running skyline with the simple carriage.
The fixed skyline with the newly developed carriage resulted in more pulling speed than the running skyline with the simple
carriage on the slope gradient of over 2° and the fixed skyline with simple carriage on the slope gradient of over 7°. With
the newly developed carriage the pulling tension, time and heart rate are lower, when the haul line is pulled out. Thus it
can be concluded that the new carriage is more productive than the simple carriage in the line pulling out process. 相似文献
14.
针对大惯性、纯迟延、非线性、时变的胶黏剂生产过程,引入智能控制技术,提出了模糊Smith预估控制方法。文中对模糊Smith预估控制原理、系统结构和实现等进行了详细的介绍,最后给出了仿真结果。 相似文献
15.
针对连续辊压机热压过程的大滞后、大惯性和非线性等特点,提出了将模糊控制与传统PID控制相结合的设计思路,设计了模糊PID控制器并对其进行了仿真试验。仿真结果表明,模糊PID控制系统具有较强的鲁棒性及良好的控制品质,可提高系统的动、静态性能。 相似文献
16.
本文通过对木工跑车带锯机列摇尺制动和摇尺操纵的电器改造,实现了摇尺自控和跑车摇控。提高了木材出材率,改善了工人的劳动条件。 相似文献
17.
在总结空气质量PM2.5自动监测系统6年运行和管理经验的基础上,指出了当前空气自动监测子站PM2.5监测数据质量的主要影响因素分别是样品输送管路、采样流量测控、颗粒物截获质量检测与精密度控制等,提出了相应的控制方法,有效地减小了自动监测系统的误差,提高了PM2.5监测数据的准确度。 相似文献
18.
通过伺服控制系统在MJK6227型往复式裁板锯上的应用,可以看出与传统的电控系统相比,该机具有较高的灵活性和准确性。便于用户实现较高的工作精度和较为快捷的工作要求。试验表明,系统能够满足该机的各种动作要求,且在工作过程中可以反馈锯片的即时动作。目前,该系统已在铣床、砂光机等数控机床控制系统设计中推广应用。 相似文献
19.
The four-line model of the Triangular Running Skyline (TRS) system is the theory generalized from the previous TRS theory
to treat the main and slack-pulling lines separately. The previous theory,i.e., the three-line model, treated the main and slack-pulling lines as a single line to simplify the solution. The first part
of this study developed numerical procedures for the four-line model. In this paper, to empirically ascertain the accuracy
of the four-line model theory, a series of static equilibrium tests was carried out using a reduced scale model of the TRS
system. The result proved that the theory of the four-line model has the same accuracy as that of the three-line model. However,
the result also proved that the carriage may have to be located lower than the designated height. Thus, it has been proved
that the development of a certain adjusting method is necessary to move the carriage of the TRS system closer to the designated
point.
A part of this paper was orally presented at the Second Annual Meeting of the Japanese Forest Engineering Association, November
18, 1995, Tokyo.
This English title is a tentative translation from the original Japanese by the authors of this paper. 相似文献