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1变压器概况我公司某35kV箱式变电站,主变压器2002年2月投运,容量6300kV·A,运行时最大负荷可达6280kV·A,平均负荷5600kV·A,用户多为纺织厂。2发现故障经过2005年3月20日,在对该站变压器进行预防性试验中,发现35kV绕组连同套管绝缘电阻为25MΩ,吸收比为1.0,泄漏电流为326μ#。按照《电力设备预防性试验规程》,该试验数据属严重超标(当时试验条件为:温度20℃,相对湿度78%)。遂对变压器主体和有载分接开关柜体油取样进行试验和气相色谱分析。试验结果,变压器主体油击穿电压为40kV,分接开关油击穿电压为23kV;色谱分析结果,分接开关C2H2… 相似文献
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<正>NON1故障概述2013年5月23日,对某县供电公司1台35 kV变压器进行高压例行试验,试验结果均正常。主变压器投运前做色谱试验,发现主变压器油中乙炔含量由0增至0.03μL/L。该主变压器历次色谱试验结果见表1。2故障判定虽然色谱试验总烃含量、氢含量及乙炔含量均未超出《变压器油中溶解气体分析和判断导则(DL/T 相似文献
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2007年6月16日,按照DLT596-1996<电力设备预防性试验规程>,检修试验人员对某35 kV变电站1号主变压器做预防性试验色谱分析时,发现该变压器氢气和总烃含量超标,如表1. 相似文献
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正1故障现象2017年10月3日4时18分,某35 kV变电站1号主变压器比率差动保护动作,1号主变压器两侧301,901断路器跳闸,全站负荷由该站2号主变压器承担。2故障前运行方式该变电站是一座35 kV户外式变电站,共有主变压器2台,1号主变压器容量4 000 kVA,2号主变压器容量6 300 kVA,10 kV电容器991容量630 kvar。35 相似文献
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<正>某年7月中旬,某变电站连续发生两起35 kV全封闭式电流互感器烧损事故,2台35 kV真空断路器报废,辖区部分用户停电。1事故前运行方式该变电站为末端变电站,由一条110 kV进线与主网相连,2台主变压器均为三绕组变压器,1号主变压器处运行状态,带本站4条35 kV出线及6条10 kV出线,35 kV出线总负荷24 000 kW,10 kV出线总负荷7 000 kW;2号主变压器处检修状态,全站各一、二次设备运行正常。 相似文献
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1事故经过
2009年3月17日,在对某35kV变电站进行预防性试验取1号主变压器本体内油样做油化验分析时发现,介质损耗因数为1.33%(运行时介质损耗因数应小于4%),与上年数据相比增长较快(2008年为0.708%),并且油色发红。4月3日对1号主变压器做了绝缘电阻、直流电阻、介质损耗因数及交流耐压试验.试验所测得的数据均在正常范围内。 相似文献
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<正>1事故现象2017年8月7日20时35分57秒,35 kV某变电站10 kV母线接地告警,显示U相全接地。20时38分21秒036,2号主变压器过流Ⅱ段(1时限)动作。20时38分21秒047,1号主变压器过流Ⅱ段(1时限)动作。10kV分段000断路器跳闸。20时38分21秒083,1号主变压器比率差动动作,1号主变压器301,001断路器跳闸。变电运维班现场查看1号主变压器情况,发现10kV高压室有浓烟,1号主变001开关柜及侧边柜后端 相似文献
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变压器油溶解产生气体成分、含量和产气率,可以反映变压器绝缘老化或故障程度。对变压器油进行前期的色谱分析试验工作,可以很好地了解变压器的油质情况,及时发现隐患,保证变压器的稳定运行。1检测准确度较低的主要原因(1)检测周期长。根据当前变压器油质量检验标准,110kV及以上电压等级的变压器为每半年1次,35kV电压等级的变压器每年1次,2次试验间相隔时 相似文献
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<正>在变电站电能量损耗分析中,变电站主变压器损耗是一项重要经济运行指标,主变压器损耗率过低则是存在严重的计量故障,我们可以通过主变压器损耗变化判断计量回路故障。本文以一起案例对35 kV主变压器损耗为负值的原因、分析及预防进行介绍。1案例经过2013年7月15日9时,我们利用用电信息采集系统对各计量点进行监测时,发现35 kV王凤楼变电站1号主变压器损耗为-0.74%。2案例分析通过查看用电信息采集系统历史数据,发现王凤楼变电站35 kVⅠ段母线L3相电压自7月15日零时起为33.95 kV,比L1相低1 050 V, 相似文献
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2007年5月8日11时5分,某35kV变电站2号主变压器重瓦斯保护动作,使2号主变压器高低压侧断路器跳闸.该变压器型号为SF7-10000/35,油箱为钟罩式油箱.12时30分,经高压试验人员现场测试,结果如下. 相似文献
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温州电业局一台110kV,型号为SFZ8-31500/110的双绕组变压器,由于10kV侧两相短路,变压器喷油,继电保护动作,跳开两侧断路器。在对变压器表面进行处理后,试验人员进行了直流电阻、套管介损、绝缘电阻及吸收比、本体介损、本体泄漏电流、油耐压、短路阻抗、色谱分析、变压器空载试 相似文献
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1变电站缺陷事件概况6月20日,110kV某变电站1号主变压器(简称主变)后台显示本体油位异常告警信号,检修人员出发前查到该主变本体油枕信息。型号:BG900-3150;出厂日期:2007年8月;投运日期:2008年4月21日。 相似文献
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1 事故经过某年4月18日,某220 kV变电站1号主变压器进行设备检修,其220 kV侧201断路器间隔设备也同时进行维护及试验,其中对1号主变压器220 kV侧201断路器电流互感器做了绝缘、介质损耗及油色谱试验.试验结束后,试验人员只对201断路器电流互感器V相和W相的来屏恢复了接地,而忘记了恢复U相电流互感器的末屏接地.检修结束后,1号主变压器在201断路器U相电流互感器末屏未接地的情况下恢复了送电.设备运行至10月18日,1号主变压器突然发生差动保护动作三侧断路器跳闸事故,致使全站停电(该变电站只有一台主变压器). 相似文献
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<正>2004年3月110 kV柳泉变电站柳1号主变压器预试时35 kV侧直流电阻测试数据如表1。变压器10 kV侧直流电阻:UV为0.064 15Ω,UW为0.064 00Ω,VW为0.063 64Ω。根据《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》,上述数据合格。 相似文献