共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
1事故经过
2009年3月17日,在对某35kV变电站进行预防性试验取1号主变压器本体内油样做油化验分析时发现,介质损耗因数为1.33%(运行时介质损耗因数应小于4%),与上年数据相比增长较快(2008年为0.708%),并且油色发红。4月3日对1号主变压器做了绝缘电阻、直流电阻、介质损耗因数及交流耐压试验.试验所测得的数据均在正常范围内。 相似文献
3.
1 故障说明 2008年7月21日18时,由于感应雷击导致陆良35 kV城区变电站10 kV线路0514新发村线路过流跳闸,约5 s后(微机记录)出现10kV母线电压互感器断线及1号、2号主变压器低后备保护电压互感器断线信号,造成10 kV各配电线路保护、计量无电压近30 min,少计电能1万多千瓦时.事故发生后经检查发现10 kV Ⅰ段、Ⅱ段母线电压互感器高压熔断器全部熔断. 相似文献
4.
正1故障现象2017年10月3日4时18分,某35 kV变电站1号主变压器比率差动保护动作,1号主变压器两侧301,901断路器跳闸,全站负荷由该站2号主变压器承担。2故障前运行方式该变电站是一座35 kV户外式变电站,共有主变压器2台,1号主变压器容量4 000 kVA,2号主变压器容量6 300 kVA,10 kV电容器991容量630 kvar。35 相似文献
5.
6.
7.
<正>NON1故障概述2013年5月23日,对某县供电公司1台35 kV变压器进行高压例行试验,试验结果均正常。主变压器投运前做色谱试验,发现主变压器油中乙炔含量由0增至0.03μL/L。该主变压器历次色谱试验结果见表1。2故障判定虽然色谱试验总烃含量、氢含量及乙炔含量均未超出《变压器油中溶解气体分析和判断导则(DL/T 相似文献
8.
<正>线损管理、反窃电分析、变压器负载率分析、抄表管理等工作是营销管理的重要工作。依托用电信息采集系统建设,拓展用电信息采集系统高级应用,完成各级损耗模型建立维护,通过实时线损监测发现变电站、线路、台区等存在的计量缺陷和薄弱环节,为技术降损提供依据;通过对系统失压断相的统计分析,及时发现客户失压断相等计量故障;通过实现集中抄表、自动化抄表规范了抄表管理,杜绝了"过头表""空户""压电量"等现象,降低了低压台区线损;通过明确职能职责,做 相似文献
9.
1差动保护误动时系统运行状况图1为安徽无为供电公司110kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。如图1所示,110kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35kVⅡ段负荷,300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地开关处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继电器。2差动保护动作情况2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变压器差动保护动作,在区外35kV出线断路器376… 相似文献
10.
供电企业专业人员在用电信息采集系统中核对采集信息时,有时会发现10kV台区变压器低压侧某相计量电流异常或三相电流采集不到。对于这种情况,笔者总结出一套系统的处理方法,由于配电变压器低压侧所安装的集中器都是通过电流互感器接入的,在现场处理应按照以下步骤实施。(1)用钳形电流表测量异常相电流互感器的K1,K2回路计量电流。 相似文献
11.
12.
<正>某年7月中旬,某变电站连续发生两起35 kV全封闭式电流互感器烧损事故,2台35 kV真空断路器报废,辖区部分用户停电。1事故前运行方式该变电站为末端变电站,由一条110 kV进线与主网相连,2台主变压器均为三绕组变压器,1号主变压器处运行状态,带本站4条35 kV出线及6条10 kV出线,35 kV出线总负荷24 000 kW,10 kV出线总负荷7 000 kW;2号主变压器处检修状态,全站各一、二次设备运行正常。 相似文献
13.
1案例一1.1基本情况某县电业公司一35kV变电站1号主变压器,容量为6300kVA。主变压器保护采用PSU-2000系列微机保护装置,于2001年1月投入运行,投运以来运行正常。1.2故障现象自2007年1月起,该主变压器差动保护多次动作,造成主变压器双侧断路器跳闸,全站停电。跳闸情况统计如下:①2007年1月25日跳闸,检查保护事件为主变压器差动保护动作,其他保护未动作,检查一次 相似文献
14.
<正>1故障情况2021年7月12日14时20分,某35kV变电站2号主变压器(本文简称主变)差动保护跳闸,造成Ⅱ段母线下的10kV某线路短时停电。现场显示:2号主变比率差动保护动作,跳开52断路器、102断路器,保护装置判别故障相别为W相,W相差流为3.87A。同时10kV某线路负荷为零,站内某断路器未动作(有启动信号)。 相似文献
15.
辽宁省东港市北井子变电所原有2台4000kV·A主变压器,主要负荷是滩涂养殖、乡镇工业与居民生活用电等。由于2003年新上了一家小型钛合金精炼厂(变压器总容量为2450kV·A),因该厂的用电负荷不固定且随意性很大,变电所原有的2台主变压器并列运行时还可以满足其用电需要,但该厂200 相似文献
16.
1 电压无功管理现状 河北省霸州电网中运行有35 kV变电站13座,35kV变压器27台,容量241 600 kV·A,全部为有载调压变压器.变电站共安装无功补偿容量41 700 kvar,占主变压器容量的17.25%,符合<国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则>中不低于主变压器容量15%的要求. 相似文献
17.
<正>1概述主变压器(本文简称主变)损耗是主变在实际运行中产生的客观损耗,通常以变压器的空载损耗和负载损耗计算得到。主变变损率是评价主变的重要指标之一,不但反映主变的质量,也反映计量的精准性。对主变损耗进行分析,可以及时发现、排除隐患,避免造成更大的经济损失。某地110 kV奥林变电站1号、2号主变变损率超标,110,10 kV母平正常,表计核查无异常。经过现场排查发现,系10 kV母线电压互感器变比非标所致。变更厂站采集系统变比档案后,变损率恢复正常。 相似文献
18.
1事情经过35 kV某变电站现有2台主变压器,1号主变压器容量为5 MVA,2号主变压器容量为10 MVA。2022年12月25日,运维人员在开展变电站常规巡视时,发现该变电站2号主变压器下方有油迹,检查发现为有载调压开关上盖渗油,第一时间在变电运维检修中心群里上报。得知缺陷后,运检部通知检修负责人到现场核实情况。初步判断为2号主变压器有载调压开关上盖垫片老化,加上近期气温骤降热胀冷缩作用,导致上盖上方有轻微渗油,并不影响正常运行,因此定性为一般缺陷。考虑当时处于迎峰度冬期,大量居民返乡,用电需求量大,而1号主变压器容量仅为5 MVA,难以实现转移负荷,检修负责人汇报运检部并要求运维人员加强该变电站巡视。 相似文献
19.
20.
变压器瓦斯保护是变压器的主保护,它只能反映变压器本体内部的故障,因此,变压器瓦斯保护动作跳闸后,应当汇报调度,只要其他设备的保护没有动作,就可以先投入备用变压器或备用电源,恢复对全部或部分用户的供电,然后检查处理故障变压器问题。1事故经过2012年12月26日,新疆霍尔果斯农四师电力公司某供电所35kV变电站容量4000kVA的1号主变压器(本文简称主变)突然喷油且主变保护不动作,紧 相似文献