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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
从2018年12月开始,宁夏某110 kV变电站2号电容器512断路器合闸线圈频繁、多次烧毁,共损毁合闸线圈7次。2019年8月16日,当地供电公司变电运检室检修人员消除了该110 kV变电站2号电容器512断路器合闸线圈频繁损毁的故障缺陷,解决了512断路器无法正常合闸、2号电容器无法正常投切的问题,使该110 kV变电站2号电容器恢复了正常的运行状态。  相似文献   

2.
<正>1选题理由断路器操作机构的种类较多,鉴于弹簧操作机构动作快、电机功率小等优点,因此得到了广泛的应用,尤其在县级供电企业。公司95%以上的断路器都是弹簧操作机构。因此,特选定课题"如何减少变电站弹簧操作机构线圈的烧毁次数"。2现状调查对全县变电站合、分闸线圈烧毁情况进行了调查,合闸线圈烧毁在变电站线圈烧毁的次数中占非常大的比例,达92.73%。因此,减少合闸线圈烧毁的次数将有效减少  相似文献   

3.
祁波  高嵩 《农村电气化》2010,(12):31-32
该文结合一起110kV变电站35kV断路器手动分闸开关拒动故障.综合排查故障原因,对跳闸线圈烧毁原因进行详细分析,最后发现控制回路存在严重缺陷,通过理论分析提出了整改措施,并通过现场检验投入运行无问题,排除了跳闸线圈烧毁隐患。  相似文献   

4.
采用潮流计算分析班家湾变电站负荷波动情况,确定电容器投退的电压限值,将班家湾变电站接入培训态AVe控制系统,利用DTS提供的模拟环境,演示AVC系统对班家湾变电站闭环控制效果,实验结果表明将变电站纳入AVc系统控制,可以有效解决负荷波动较大时电压越限问题。  相似文献   

5.
冯亚利 《农村电工》2010,18(7):32-32
1 电容器投切断路器的使用现状 农网中很多35 kV变电站在设计与建设之初,对10 kV电容器投切断路器并未提出专门的要求,一般情况下选用的是和出线断路器相同型号的产品.但投切电容器负载和普通负载时对断路器的冲击有很大的区别,实际运行要求也不同.  相似文献   

6.
随着调度控制系统自动化水平的不断提高,自动电压控制系统(AVC)在电网中的应用也随之逐渐广泛。从PAS网络建模获取控制模型,到在SCADA中获取实时采集数据并进行在线分析和计算,以及对电网内各变电站有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,AVC系统与EMS平台的一体化设计,实现全网无功电压优化控制闭环运行。AVC系统在稳定电网电压、提高功率因数方面起到重要作用,有效提高了电能质量。文章着重对AVC系统控制策略的理论依据进行研究,并以密云电网AVC系统为例,对其控制策略的优先级安排、电容器投切公式、无调压手段的35 k V变电站的电压控制进行了有效分析。  相似文献   

7.
某公司10余台ZW7型35kV真空断路器在役运行,分布在多座35kV变电站。2010年运行中有2台断路器陆续出现机械卡涩、操作失灵和烧毁分合闸线圈的问题,严重影响了变电站的稳定运行。检修发现,2台断路器  相似文献   

8.
目前国内的变电站无功补偿设备主要采用并联电容器组,控制方式采用手动投切和自动投切方式。采用手动投切电容器组,一般电容器容量配置较大,一段母线装一组电容器,容易出现过补偿和欠补偿情况。而且,电容器的容量都较大。当电容器的补偿容量大于变电站的无功缺额时,投入电容器就会出现过补,而不投又会欠补。为了克服上述弊端,部分变电站虽然采用了自动装置来投切电容器,  相似文献   

9.
正继电保护及自动装置是变电站内重要的保护设备,当电气设备发生故障时,它能迅速将故障部分切除,保证电气设备安全可靠运行。在变电站内,每一台断路器至少具有3套以上的保护同时运行,进一步保证继电保护装置的选择性和可靠性。保护装置的投切往往是由保护的硬压板和软压板投切来实现的,保护压板的投切必须正确,否则,不但不能起到保护电气设备的作用,而且还可能造成正常运行设备的误停电。以下介绍一起因投切压板失误造成的跳闸事故,提出防范措施。1事故经过  相似文献   

10.
1事件经过2017年11月,某35kV变电站值班人员反馈,10kV Ⅱ段母线580断路器跳闸,造成580电容器退出运行,且保护装置没有发出故障信号。运维人员迅速组织抢修,到达现场后发现,590电容器处于运行状态,初步判断为580断路器出现故障。2故障分析和处理10kV Ⅱ段母线的一次接线图如1所示,580断路器和590断路器由同一个隔离开关控制,590电容器正常运行,580断路器合不上,造成580电容器退出运行,所以初步判断为580断路器发生故障。  相似文献   

11.
正1事故情况某220 kV变电站35 kV1号电容器U,V相放电烧损,电抗器三相均放电烧损。1号主变压器低压侧后备保护复压过流Ⅱ段Ⅰ时限动作,350断路器跳闸,35kVⅠ母线失压。2事故前运行方式该220 kV变电站事故前现场运行方式如下:2号主变压器停电改造,1号主变压器运行,35 kVⅡ母线经350断路器带35 kVⅠ母线运行,线路1运行于35 kVⅠ  相似文献   

12.
本文分析了微机保护控制回路存在的问题:烧毁合闸线圈、烧毁跳闸线圈等原因,并提出了选用高质量断路器、做好其安装调试工作及操作电源控制开关的合理选择等措施。  相似文献   

13.
在装有补偿电容器组的高低压变配电站及用户,除要求有较为完善的投切装置外,管理运行人员掌握正确的操作方法及程序,是有效的防止措施。近年来,随着供用电系统设备不断地向规范化、标准化发展,补偿电容器组要求有一定的防止操作过电压的装置。如用装有并联电阻的断路器、电弧不重燃的真空断路器、电容器组加串联电抗器等,还要有失压保护,当系统停电或事故掉闸后,能自动切除电容器组,防止线路空载投人,引起过电压而损坏变配电设备及电容器。要有过电压保护,当电源电压超过电容器额定值后,能自动退出补偿电容器组,防止损坏电容器…  相似文献   

14.
<正>合、分闸线圈(以下简称线圈)是断路器重要的组成部分,体积小、作用大。合闸线圈烧毁,将影响供电可靠性;分闸线圈烧毁则有可能造成越级跳闸,甚至引发大面积停电。因此,为了使线圈正常工作及延长其使用寿命,更换线圈时应注意如下事项。(1)待更换的线圈应与烧毁的线圈型号相同。(2)用砂纸、刀片等工具将烧毁线圈零  相似文献   

15.
冯亚利 《农村电工》2010,18(6):28-28
我局某35 kV变电站内2台用于投切10 kV电容器的SF6断路器时常出现以下拒合现象:故障断路器在电动储能后,无论电动合闸还是手动合闸,均不能正常操作,只有手动弹簧储能后,才能正常合闸.  相似文献   

16.
利用电容器投切实现无功就地平衡是提高电能质量、降低线损的主要手段,用户35kV变电站位于系统的末端,承担着直接向用户提供电压稳定、无功平衡、高质量电能的任务,无功补偿装置显得更为重要。目前大多数35kV变电站的无功补偿均采用断路器投切固定容量的电容器组,它不能适应负荷的变化,达不到理想的补偿效果,因此在用户35kV变电站装设能自动跟踪负荷变化进行补偿,同时又能自动调整电压的新型无功自动补偿装置十分必要。  相似文献   

17.
汪一帆 《农村电工》2014,(12):34-34
<正>2014年7月12日,安徽省望江县发生风灾,造成国网安徽望江县供电公司36条10 kV主干线路停电。随后35 kV变电站发生多起合闸线圈烧毁故障,线圈烧毁断路器型号均为ZW8-12/630型。线圈烧毁一般均发生在操作过程中,因断路器辅助开关接点行程不够或弹簧机构未动作,接点无法闭合或无法打开,此时监控系统会发出"弹簧未储能"或  相似文献   

18.
正1故障现象2017年10月3日4时18分,某35 kV变电站1号主变压器比率差动保护动作,1号主变压器两侧301,901断路器跳闸,全站负荷由该站2号主变压器承担。2故障前运行方式该变电站是一座35 kV户外式变电站,共有主变压器2台,1号主变压器容量4 000 kVA,2号主变压器容量6 300 kVA,10 kV电容器991容量630 kvar。35  相似文献   

19.
一级补偿是随机补偿,在电动机处安装电容器,达到电动机无功回路最小化,基本不吸收电网的无功,功率因数达到0.80以上;二级补偿是集中补偿,在有条件的配电变压器配电盘上安装自动补偿控制器,使低压无功达到就地补偿;三级补偿是10kV线路补偿,由于配电变压器也要吸收无功,而且又分散。因此在10kV线路上安装10kV电力电容器。分两组补偿随季节变化按无功潮流分别投切;四级补偿是变电站补偿,它是最后一道无功防线,是三级补偿不到位的无功负荷和零散无功负荷,在变电站必须补偿完毕,使本县不吸收电网无功.  相似文献   

20.
电容器在电力系统中对于提高电能质量起着至关重要的作用,它的安全运行和故障及时、正确处理非常重要。然而电容器开关故障经常发生,严重威胁着电力系统的安全运行,特别是电容器开关偷跳,在变电站现场时有发生。本文针对一起10 kV电容器开关跳闸的事故,从跳闸现象到过程分析做出了详细的阐述,并就变电站现场开关跳闸时如何快速的判断事故原因、解决问题提出了建议。  相似文献   

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