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建立了考虑线路阻抗的同步电动机在转子速坐标系统中的数学模型,利用此模型对泵站同步电动机起动过程的电流、端电压、功率、励磁电流等进行了计算机仿真,论述了该仿真方法对泵站同选择合适的起动方式及起动过程的参数测算均具有一定的实用的价值。 相似文献
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为了获得变频调速灯泡贯流泵站的起动过渡过程水力特性,分析了变频调速贯流泵机组起动时采用矢量控制变频装置、低速同步起动的基本特点,建立了同步起动的灯泡贯流泵机组过渡过程力矩动态平衡方程;研究了同步电动机电磁转矩随转速变化的数学表达方法,分析了灯泡贯流泵机组阻力矩由水阻力矩、轴承摩擦力矩、电动机风扇阻力矩和转子风阻力矩等构成,并给出了相应的数学表达式,提出了快速闸门及其分流拍门在开启过程中的流量分配与平衡方程式.以南水北调东线工程中淮阴三站为案例,对设计工况下起动过程中的主要电气参量和水力参数进行仿真模拟,起动瞬间的励磁电流达到设计值的0.63倍,当频率为6.5 Hz时机组开始转动,迟滞时间为15 s,从而得到了频率变化规律与快速闸门延迟开启时间的最佳匹配.在设计工况下,当同步电动机转速线性变化从0到125 r/min的历时为100 s时,快速闸门延迟开启的最佳时刻为70 s. 相似文献
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为了揭示泵站起动过渡过程中重要参数如转速、流量、扬程等随时间变化关系,从潜水贯流泵机组系统整体出发,运用电机学、刚体动力学、流体动力学及水力机械特性理论,建立了大型潜水贯流泵机组结合快速闸门起动过渡过程的数学模型,利用MATLAB/Simulink构建整个系统的仿真模型,并针对某大型潜水贯流泵站进行仿真计算,研究了不同快速闸门起升速度对泵机组稳定性的影响。结果表明,系统仿真模型正确可行,且适当提高快速闸门起升速度有利于泵机组的稳定与安全。 相似文献
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许建安 《中国农村水利水电》2009,(1)
分析了电力系统振荡时振中电压变化、测量阻抗变化率,振荡过程中发生不对称短路故障及三相短路故障的特征,提出了用模糊识别电力系统振荡及振荡过程中发生不对称短路故障、三相短路故障的模糊别方法.该方法简明,在微机保护中使用简单. 相似文献
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许建安 《中国农村水利水电》2009,(1):131-133
分析了电力系统振荡时振中电压变化、测量阻抗变化率,振荡过程中发生不对称短路故障及三相短路故障的特征,提出了用模糊识别电力系统振荡及振荡过程中发生不对称短路故障、三相短路故障的模糊别方法。该方法简明,在微机保护中使用简单。 相似文献
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为揭示磁流变调速起动过程中的时间响应特点及影响因素,在分析磁流变调速起动控制系统工作原理的基础上,建立输出转速控制数学模型,并利用Simulink软件对调速起动的时间响应进行仿真分析,其后在不同初始条件下开展调速起动试验研究。研究表明:磁流变调速起动响应时间随着励磁电流的减小和负载扭矩的增大而增加,而与输入转速间近似成正比例关系;试验时所测得不同因素的影响规律与仿真时基本一致,验证了理论模型和仿真分析的正确性,然而由于仿真时未考虑磁路响应和磁流变液流变响应,响应时间的仿真值与实测值相比偏小。 相似文献
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三相异步电动机两相运行 ,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护 ,都不能很好地对电动机两相运行起有效保护作用呢 ?首先 ,根据电机学原理 ,其如接至两相电源 ,其定子绕组不可能产生旋转磁场 ,旋转力矩为零 ,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时 ,实际上处于短路状态 ,其短路电流为三相启动时启动电流的 0 .86 6倍 ,而一般异步电动机启动电流为额定电流的 4~ 7倍 ,故电动机在进入两相电源起动时 ,相当于两相短路时的电流为额定电流的 3.4 6 4~ 6 .0 6 … 相似文献
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在分析无刷直流电机(BLDCM)数学模型及相关文献的基础上,采用S-函数对三相绕组梯形反电势、绕组端电压、星形连接中性点电压及电流反馈采集过程等难点进行建模;采用转速、电流双反馈对无刷直流电机调速系统进行建模。仿真与试验数据的对比分析证明了该方法的有效性。该方法提高了仿真计算效率,较准确实现了对实际三相PWM端电压及由于换向造成的电枢电流动态变化的模拟。该建模方法已被用于对汽车电动液压助力转向系统的研究。 相似文献
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三相鼠笼式异步电动机的起动是指电动机从接入三相电源开始到转子稳定运转为止这个过程。起动所用的时间大约从几分之一秒到几秒。转子是从静止状态开始转动的,由于开始转动时定子磁场以同步转速旋转,就使转子绕组(鼠笼)以同步转速切割磁力线,使转子和定子绕组都出现很大的电流。这个电流,我 相似文献
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抽水蓄能电站在电力系统中具有削峰填谷、调频调相等重要作用,水电站水力机械的事故多发生在其过渡过程中,为方便对过渡过程进行仿真分析,建立其调节系统数学模型并开发仿真平台具有重要的研究和应用价值.针对大型抽水蓄能机组调节系统建模过程中存在的困难,采用分段建模原理建立长引水系统模型,采用RBF神经网络建立水泵水轮机模型,并进行了空载频率扰动和增减负荷等试验分析.仿真结果表明,所建模型在一定程度上反映了实际机组特性.基于LabWindows/CVI虚拟仪器软件,应用ActiveX交互技术实现仿真平台与Matlab的通信,开发了所建模型相应的仿真平台,为研究人员和现场运行维护人员进行仿真测试提供了一个友好的人机交互仿真环境. 相似文献
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Y-△降压起动是中小型笼型异步电动机广泛采用的起动方式,其典型电路为图1所示.笔者在维修实践中发现,该电路不但易于引起换接过程中的弧光短路,还可能在起动时发生相间短路.主要问题是Y形接触器的触点K_Y(3-4)与K_Y(4-5)的通断配合难以达到要求.起动时,若K_Y(3-4)先通,K_Y(4-5)后断,将造成相间短路或在△形接法下直接起动;只有K_Y(4-5)先断,K_Y(3-4)后通,电动机才能正常起动.换接时,若K_Y(3-4)先断,K_Y(4-5)后通,K及K_△将失电,换接失败;若K_Y(4-5)先通,KY(3-4)后断,则易引起弧光短路(当K_Y主触头未灭弧时).若K_Y(3-4)与K_Y(4-5)同时通断,无论在起动或换接时,都存在成功或失败(含短路)两种可能,视两接触器的同时率及接触器的动作快慢而定.上述分析和实际使用表明,该电路的确存在先天性缺陷.因此,必须从改进控制电路入手,同时合理选择K_Y和正确整定起动时限,才能防止起动时发生相间短路. 相似文献
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本文针对无轴承永磁同步电机,充分考虑径向悬浮力产生原理,推导了径向悬浮力数学模型。运用Ansoft对无轴承永磁同步电机的内部磁场和径向悬浮力进行了瞬态分析,得到径向悬浮力在x,y轴上的动态波形曲线。通过气隙磁密基波幅值法分析了径向悬浮力数学模型值,与有限元仿真数据相结合,验证了数学模型的正确性。 相似文献
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随着换流站工作强度的加重,研究变压器系统差动保护功能成为重中之重。励磁涌流现象是影响变压器差动保护的重要因素,所以就基于差动保护的换流站变压器励磁涌流波形进行分析及研究。以三相变压器为例,进行励磁涌流建模仿真,得出励磁涌流受铁芯剩磁和合闸相角两方面影响,且励磁涌流波形非连续,存在间断角特征。基于以上情况,在励磁涌流波形间断角方法不可靠的情况下,引入盒维数值对差动电流进行采样,通过盒维数值对比分析,判定采样数据是否为励磁涌流波形,实现对变压器励磁涌流波形的分析。 相似文献
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盛建俊 《中国农村水利水电》1991,(7)
三相异步电动机降压起动的多控线路(参见《农田水利与小水电》1990年第7期),可以实现一台补偿器起动多台三相异步电动机的目的,克服了在多机组场合下,按常规的补偿降压起动设备与电动机一一对应设计所用的多组起动设备,有占地大、成本高的缺点。笔者在过去的设计和老站电气改造中也设计过类似的一台补偿器起动多台电动机的控制线路,经过实际的使用性能可靠、效果显著。笔者认为“三相异步电动机降压起动多控线路”中所介绍的电路可以进一步简化,使起动控 相似文献