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以椴木单板作为研究对象,采用双氧水作为漂白主剂进行漂白单因素试验,研究了在单板的漂白处理中,稳定剂对漂白效果的影响,结果表明,Na2SiO3在单板漂白处理中可以起到稳定H2O2的作用,提高漂白效果,其浓度变化对漂白单板白度值变化影响显著,稳定剂Na2SiO3浓度为0.5%时,漂白效果最好。 相似文献
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将桦木单板作为研究对象,采用活性染料作为染色剂进行染色处理,从而对单板的活性染料染色工艺进行初步研究,最终确定的染色工艺为:染料浓度1%,温度75℃,纯碱浓度2%,NaCl浓度2%,渗透剂JFC浓度0.1%,固色时间30 min,染色时间60 min,浴比10∶1。 相似文献
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《林业实用技术》2016,(1)
采用酸性大红GR染料和BL-阻燃剂同步处理杨木单板,通过改变浸渍温度、BL-阻燃剂浓度、酸性大红GR染液浓度等工艺参数,分析酸性染料和阻燃剂同步处理对杨木单板性能的影响。结果表明:BL-阻燃剂的添加明显提高了单板的上染率,且BL-阻燃剂浓度为10%时上染率最大为23.97%,氧指数和色差随BL-阻燃剂浓度的增加而增大,最大值分别达到46.3%和72.346;随着酸性大红GR染液浓度的增加,单板上染率在浓度为0.1%时达到峰值,而氧指数呈减小趋势,色差逐渐增大再减小;浸渍温度对单板性能影响显著,单板上染率、氧指数和色差随温度升高均增大,80℃最大值分别是34.18%、42.7%和73.257。 相似文献
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阻燃剂WFRJ1改性木材的体积稳定性和涂饰性能 总被引:3,自引:0,他引:3
用阻燃剂WFRJ1处理大青杨木材并对处理材的阻燃性能、涂饰性能和体积稳定性进行测定。结果表明:WFRJ1可用于木制品的阻燃处理。当WFRJ1浓度为10%时,氧指数可达到50%以上,与水溶性RF树脂复配,可大幅度提高处理材的抗胀缩率和阻湿率,增加体积稳定性。经WFRJ1处理后杨木单板的涂饰性能未受影响。 相似文献
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采用乙醇处理、碱处理和热水处理三种方式对尾巨桉单板进行预处理,由正交试验确定最佳染色工艺并在最佳染色工艺条件下对预处理单板进行染色,然后对染色单板的着色性能、耐光色牢度及耐水色牢度进行测定。结果表明:正交试验确立的最佳染色工艺为染液温度70℃、染色处理时间45 m in和酸性蓝浓度0.2%,其中染液温度是影响染色效果的最主要因素;三种预处理方法能够提高尾巨桉单板的渗透性并对着色性能影响不大,同时会使染色处理材的耐光性小幅下降;三种预处理方式对染色材的耐水色牢度有较好的促进作用,其中热水处理最好,乙醇处理次之,而碱处理最差。 相似文献
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单板背裂隙对胶合板变形的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过大量试验和分析得知,椴木和杨木单板背裂隙的形态和特征及影响其变形的因子。试验结果表明,单板背裂隙的深度为30%~60%。导致胶合板变形的机理为因木材构造差异引起单板背裂隙不均匀所致,通过冷压整形处理可减小胶合板变形量 相似文献
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泡桐单板染色因素对色差的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
本文采用酸性大红染料对木材进行染色试验,以染液组成的染色工艺为试验因素,用正交方法对木材色差和上染率进行观测和分析。试验结果表明,Nal是使泡桐单板染色差增加的第一作用因素,最佳浓度是1.5%。处理温度是第二作用因素。50℃的温度对色差和上染率都是有利的。表面活性剂是第三作用因素,最佳浓度是0.1%。最佳染色时间4h,作用因素居第四位。乙酸最佳作用浓度2%,是第五作用因素。染料浓度变化对色差没有造 相似文献
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1.单板质量控制
1.1单板进厂时应及时测定单板含水率,单板含水率应控制在8%~12%范围内,以保证良好的胶合.如果单板含水率大于12%时应及时处理以防鼓泡,单板含水率过低则就适当加大涂胶量,生产中所使用的单板应在加工前进行测量. 相似文献
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