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胜利油田的开发进入二次采油的后期,注入水的质量决定了采出油的产量。油田分层注水主要采用空心配水、偏心配水,注水井分层定量配水是通过配水嘴来实现的,常规调配需要用流量计反复测试、反复投捞堵塞器调换水嘴,有时一口分注井测调3天左右,才能达到地质方案的配注要求,该方法测调时间长、成功率低、合格率低。测调一体化技术在期望值调节模式下,通过闭环控制系统实现井下分层流量自动适时地控制和调节,使各偏心注水层的流量达到地质方案配注要求。根据东辛油田注水层段合格率较低的现状,胜利油田引进了同心与偏心测调一体化技术。 相似文献
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随着油田开发的深入,油藏和井况条件日益复杂,常规作业技术已不能满足部分油水井的施工要求,同时油水井作业能耗高、易污染。本文就油水井带压作业和连续油管作业特种作业技术进行了详细论述。 相似文献
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压裂是油井增产注水井增注的重要措施。VES-SL粘弹性表面活性剂压裂液,粘度高且成本低,可以有效的降低压裂液对油藏和支撑裂缝的伤害,同时提高油井的增产效果。 相似文献
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海拉尔地区在贝中次凹地区,压力系数不确定,地层岩性变化大,井壁掉块严重,造成井塌与井漏并存;随着酸化压裂及注水井逐年增多,注采不平衡,地层压力严重亏空,压力系数相当紊乱。利用防漏、堵漏技术,有效解决了上述难题。介绍了苏37-49井的施工情况,提出了几点认识和建议。 相似文献
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针对采油101队管理着林樊家油田的现状,分析注水开发过程中指标参数和各项水井工作量变化,通过加强水井基础资料管理,完善井网和及时调整配注等措施,促进指标提升,保证油井稳产,不断提高注水管理水平。 相似文献
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由于受主力层系井网需要,油水井难以转向其它层生产或注水,同时报废井逐年增多、油水井措施实施时间不同步、更新完善新井难以落实的原因,导致了有些非主力层系和土豆砂体难以在现有井况和井网条件下建立起良好的注采关系,一方面造成了油水井注采对应关系单一或低效生产,另一方面是造成了水驱储量的损失。为此,提出了油水一体管柱的设计构想,以期起到增加注水点和注水方向、改善土豆砂体注水开发效果、增加水驱储量等作用,实现一井多用的效果。 相似文献
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北31井区为一断块遮挡、边底水活跃的岩性构造油藏,自上世纪八十年代中期投入开发,目前共有油水井61口,采油速度0.42%,采出程度21.02%,综合含水83.5%。存在注水井井口压力过高导致注水困难、微裂缝发育窜层严重、压敏现象普遍、上部小层动用率低、采收率低等问题,严重影响了区块的高效经济开发。本文通过对影响该油田开发效果的各因素进行分析研究,指出试验使用増注泵注水、平稳合理注水防止速敏体敏问题恶化、补开剩余油富集层完善注采井网等是该油田下步稳产上产的关键所在。 相似文献
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随着国内外油田开发年限的日益增长,注水井浅层套漏问题日益严重,加剧了油田注采井网的不完善程度,影响油田开发效果。本文重点分析了注水井浅层套漏的原因,包括地质、腐蚀、套管本身以及施工作业等原因,为套漏的治理提供依据。 相似文献
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针对目前油水井套管破损类型,对导致油水井套管破损的原因进行了分析,提出了一套成熟的油水井套损诊断技术。根据目前油水井套损现状,结合套损原因分析,指出了预防与治理油水井套损的方法及措施,对油田的长期稳定开发有一定的指导意义。 相似文献