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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 232 毫秒
1.
1事件经过2019年2月,某110kV变电站10kVⅠ段母线162开关过流Ⅱ段保护动作跳闸,重合成功,紧接着1号主变低后备保护动作跳开102开关。经现场检查变电站内无异常,163线1#杆C相电缆头避雷器爆炸,引线烧断搭在横担上,162线和164线1#杆线夹脱落,后将避雷器、线夹更换后恢复送电正常。  相似文献   

2.
某日,一座110 kV变电站一条110 kV进线发生单相接地故障,线路主保护拒动,变压器高后备保护动作导致全站失电。故障发生前此变电站运行方式为#1变压器带全站负荷,#2变压器处于冷备用状态,#1变压器中性点有直  相似文献   

3.
1事故简述2010年9月21日6时54分35秒,110kV城东变电站电厂并网线815开关"过流保护动作,Ic=12.8A",并网线与电网解列。同时#2主变"中后备过流Ⅰ时限动作,Ib=38.970A",300开关跳闸;"Ⅱ时限动作,Ib=38.970A",302开关跳闸;#2主变"差动保护动作,  相似文献   

4.
1事故概况 2010年4月28日04:47:52,军寨站军#5军东线发生短路故障,军#5军东线速断保护动作跳闸。在军#5军东线跳闸的同时,军#2变差动保护动作跳开两侧开关,动作原因不明确,如图1所示。  相似文献   

5.
110 kV主变10 kV低压侧母线桥发生一起区内单相接地,仅有接地变保护动作跳闸变低开关且闭锁备自投,造成负荷损失。母线桥接地故障一直持续至运行人员手动切除主变高压侧断路器,故障存在扩大的隐患。文章对故障期间主变差动、主变高低后备保护、接地变和备自投动作行为进行分析,确认相关保护动作行为的正确性。为避免主变区内故障引起负荷损失,提出备自投采用变低自产零序电流反闭锁的判据优化方案。为及时切除故障避免故障扩大,提出备自投跳闸变低联跳变高的动作优化,对提高电源可靠性和设备安全性具有积极参考意义。  相似文献   

6.
介绍一起因线路末端吊车碰线故障后,保护动作,#2主变击穿,#2变压器间隙零序过流动作,虽然保护动作正确,但事故造成主变间隙保护动作,造成了一定负荷的损失,对于此类变电站中有两个小电源,变电站主接线又不完善且通道内保护配置不完善的复杂电网的运行方式要进行合适的整改,文后给出了一些建议。  相似文献   

7.
正1事故简介2017年7月21日17时13分26秒,某供电公司220kV沙韦4C98线路两侧(沙河变至韦寨变输电线路)第一套、第二套光纤纵差保护动作,故障相为U相,重合不成功。18时33分恢复送电,220kV电网环网运行,未损失负荷。故障时天气晴朗,运行电压220kV,负荷为85.36MW,电流215A,故障处距500kV沙河变15.5km,距220kV韦寨变25.2km。17时15分,该  相似文献   

8.
介绍一起在未合上主变高压侧CVT二次保护电压空气开关的情况下,对500 kV主变合闸充电造成主变跳闸的事件,从阻抗保护动作原理出发对跳闸的原因进行解析,分析总结各电压等级TV停送电操作要领及操作危险点,并就工作终结验收、实际操作管控的方面提出防范措施。  相似文献   

9.
事故现象 我局所属35千伏泽库变电站10千伏“刘家线”压负荷停电,1小时后恢复送电时,该线路过流保护跳闸,供电人员查线没有发现跳闸原因,经请示调度试送,过流保护再次动作。将该线路所带配变跌落保险全部拉下,送电成功后,再逐一将配变跌落保险合上,没出现任何问题。之后,该条线路又发生过两次类似现象。查明线路无故障后,解除过流保护压板,送电正常,再恢复保护压板,变电站值班人员发现,每次合闸送电,“刘家线”电流表(75/5)指针指到最大值,然后缓缓降至30安,保持正常送电,时间大约3秒钟。  相似文献   

10.
岑苏琦 《农村电工》2022,(10):56-56
1故障概况2022年3月9日18时42分,某110kV变电站2号主变(主变压器,本文简称主变)10kVⅡ段母线后备保护动作,母线断路器跳闸,10kVⅡ段和Ⅲ段母线失电。19时4分,1号主变10kV断路器跳闸(后台监控及保护装置均无保护动作信号),10kVⅠ段母线失电。  相似文献   

11.
<正>某日,金乡县110 kV大义变10 kV母线电压互感器相间短路,引起#1主变(目前只有一台主变)差动装置CAT231比率差动动作跳闸。#1主变的接线组别为Y/Y/△–11,以下进行的分析均以该接线组别为前提条件。1故障分析1.1故障录波信息分析到现场了解,10 kV母线电压互感器三相发生短路,引起#1主变差动误动作。当时主变三侧均运行,其中,中压侧带有35 kV变电站,低压侧带两条线路运行,10 kV负荷较小。继电保护专工对保护定值进行了再次核  相似文献   

12.
小接地电流系统同杆架设线路发生间歇性发展故障引起主变后备保护跳闸动作,小电流接地系统出线线路保护中没有同杆架设多回线保护功能实现相继动作无法快速切除其它相关线路故障,导致母线失电,提出对早期微机保护产品,进行版本升级,加强设备维护管理和运行管理,对原微机保护进行改造,增加同杆架设多回线保护逻辑功能(更换CUP逻辑芯片)等措施,有效地提高供电的可靠性和持续性,减少经济损失。  相似文献   

13.
变压器瓦斯保护是变压器的主保护,它只能反映变压器本体内部的故障,因此,变压器瓦斯保护动作跳闸后,应当汇报调度,只要其他设备的保护没有动作,就可以先投入备用变压器或备用电源,恢复对全部或部分用户的供电,然后检查处理故障变压器问题。1事故经过2012年12月26日,新疆霍尔果斯农四师电力公司某供电所35kV变电站容量4000kVA的1号主变压器(本文简称主变)突然喷油且主变保护不动作,紧  相似文献   

14.
20 0 1年 6月 2 8日 1 2时 2 1分 ,我局城西 35k V变电所新投运的容量为 50 0 0 k VA的 2 #主变差动动作 ,我们检修人员及时赶到现场在 2 #主变的差动保护范围内没有发现异常现象 ,2 #主变的本体保护正常并且没有动作。查找主变的投运记录时 ,发现安装调试人员只测了 2 #主变两侧 TA的极性和电流回路的向量 ,并没有测量 DCD- 2继电器执行元件的不平衡电压。经查主变的负荷曲线 ,差动保护动作时 2 #主变所带的有功负荷为 2 #主变投运以来的最大负荷。通过以上情况初步判断 ,这次保护动作属于误动。经过主管局长的同意 ,打开 2 #主变差动…  相似文献   

15.
正2014年5月17日,某110 kV变电站发生了一起因某条10 kV线路永久性故障引起上一级主变压器后备保护误动作事故。#1主变压器10 kV侧后备保护动作出口,跳开该主变压器10 kV侧开关,导致10 kVⅠ段母线失压的严重后果。1事故经过该变电站共有110 kV变压器2台,高压侧为内桥接线,10 kV侧为单母分段接线方式。正常运行方式下,高  相似文献   

16.
正变电站设备运行维护中常常遇到因直流系统故障引起的其他事故发生,本文由一起因直流短路接地引起的110 k V主变调压重瓦斯误动作事件,详细阐述了直流系统接地故障的危害、表现形式及应对措施,旨在提高变电设备运维管理水平。1事件简介110 k V某煤矿变电站#2主变调压重瓦斯动作,主变高压侧、低压侧开关跳闸。该站值班员立即检查本站设备,发现#2主变本体无异常,瓦斯继电器无积气。  相似文献   

17.
某换流站在执行极由备用转闭锁的顺控操作过程中发生跳闸事件,在合上极1换流变边断路器充电时,由于励磁涌流达到了额定电流的3.3倍,引起换流变差动保护动作。因为顺控逻辑不合理,在换流变差动保护动作后未能及时中断顺控流程,导致换流变中断路器合闸后又自动分闸,使换流变2次合于故障,对换流变及系统造成冲击。结合事件将暴露出的问题进行剖析,对照±500 kV永仁换流站实际情况,提出了本站换流变进线断路器顺控操作逻辑的优化方案,使操作逻辑更加智能、完善,避免设备遭到故障冲击损坏。  相似文献   

18.
1隐患描述本案例为220kV变电站10kV母线三相弧光短路。220kV变电站主控制室警铃响,同时"10kV配电装置Ⅰ段故障""10kV配电装置Ⅲ段故障""掉牌未复归",#1主变控制屏上"保护动作"光字牌亮。  相似文献   

19.
<正>1故障经过1.1故障前运行方式35 kV马庄变电站,双电源进线35 kV张马线运行和35 kV北马线冷备用,35 kV单母线接线。主变两台,1号主变容量12500 kVA运行,2号主变容量20000 kVA热备用。10 kV母线分段,Ⅰ段母线出线两回,Ⅱ段母线出线两回,如图1所示。某日10:36:03.852,马庄变10 kV大山线9开关过流保护动作,故障电流Ic=9.01 A。10:36:03.906,1号主变高压后备保护装置复压I段I时限动作,Ic=6.58 A,  相似文献   

20.
<正>1事故经过2015年3月19日12时21分,某县35kV赵村变电站1号主变压器(本文简称主变)高、低压两侧断路器跳闸。综自后台报差动电流越限、重瓦斯动作、低后备电流保护动作信号。该站运行方式为:35kV双电源进线,35kV双主变,35kV与10kV均为单母分段线,10kV出线共12条。因经济运行需要,故障前为1号主变单主变运行,  相似文献   

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