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相似文献
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1.
某35 kV变电站35 kV柏高线需停电检修,方式安排采用备自投的倒电源方式,由35 kV柏高线倒至35 kV塔高甸线供电。当断开35 kV柏高线上级开关后,该变电站35 kV进线备自投装置跳开了35 kV柏高线331断路器后,35 kV塔高甸线332断路器未合上,造成该变电站全站失压事件。按《南方电网公司事故(事件)调查规程》,"同一原因造成1~2个35 kV变电站失压",定级为4级电力安全事件。  相似文献   

2.
<正>2013年9月14日16时53分,某县220 kV贤智变电站贤太线故障,贤太Ⅰ断路器跳闸,造成太白变电站全站失压,太白变电站进线备自投动作失败。事故发生后,我们组织了专门人员,共同分析了备自投动作失败的原因。1背景太白变电站由贤太线受电,高太Ⅱ断路器备自投,高太贤T线供高河变电站,作为太白变电站的备用电  相似文献   

3.
杨铁龙 《农村电工》2012,20(3):21-22
1 故障前运行方式110 kV枕头山变电站有主变压器(以下简称主变)2台,110 kV侧为内桥接线,正常方式110kV Ⅰ,Ⅱ段母线分列运行,长枕线供1号主变负荷、天枕线供2号主变负荷,内桥120断路器为热备用.备自投装置型号是南瑞继保RCS-9652B,采用分段备自投方式,即其中一条进线失压时自投内桥120断路器.枕头山变电站主接线图如图1所示.  相似文献   

4.
35 kV齐陵变电站于1967年8月16日投入运行,35 kV北羊变电站1988年12月31日投入运行,2座变电站35 kV系统设备均为室外敞开式设备。2022年9月15日完成对35 kV齐陵变电站、35 kV北羊变电站备自投装置改造工作。35 kV齐陵变电站、35 kV北羊变电站配置9651DA-D备自投装置,可以互相通过光纤接口接收对侧站电压、电流、开关设备位置等运行信息,以及对侧站闭锁远方备自投、启动远方备自投、联跳本侧母线断路器等备自投动作信号,实现远方备自投。  相似文献   

5.
1备用电源自投装置存在的缺陷现在运行的110kV变电站很多都未安装母线差动保护,这就造成变电站母线失压后备用电源自投装置无法判别是线路故障还是母线故障造成的母线失压。这样,在母线及其相连设备(如电压互感器)故障造成母线失压时,备用电源自投装置动作将备用电源自动投入,就会对故障母线造成再次冲击,扩大故障。例如,某110kV变电站因110kV母线电压互感器过电  相似文献   

6.
<正>备自投装置可以简化继电保护配置,在很大程度上提高了供电可靠性,为电力用户提供可靠的电力供应,因此在双电源变电站设置进线备自投装置较为普遍。但如果动作逻辑、闭锁逻辑设置不合理,则会导致不正确动作、甚至会发生全站失压的现象。本文结合某供电局110 kV变电站全站失压的事件,分析了全站失压的原因,提出了一种针对轻载线路备自投装置放电逻辑完善的方案。1备自投工作逻辑简介如图1所示,#1进线运行,#2进线备用,即1DL在合位,2DL在分位。当#1进线因故障或其他原因被断开后,#2进线备用电源应能自动投入,且只允许动作一次。  相似文献   

7.
<正>2017年6月12日9时12分,某110 kV变电站35kVⅠ段母线电压异常,当值调度员随即通知了变电站值班人员。9时25分,运行人员到站内巡视后判断为35 kV1号电压互感器U相熔断器管烧坏,在办理工作票等手续后开始更换熔断器工作。9时42分,在断开35 kV1号电压互感器二次侧空气断路器时,35 kV分段301断路器备自投保护装置动作,1号主变的311断路器跳闸,分段301断路器合闸。随即运行人员立即  相似文献   

8.
正1事故情况某220 kV变电站35 kV1号电容器U,V相放电烧损,电抗器三相均放电烧损。1号主变压器低压侧后备保护复压过流Ⅱ段Ⅰ时限动作,350断路器跳闸,35kVⅠ母线失压。2事故前运行方式该220 kV变电站事故前现场运行方式如下:2号主变压器停电改造,1号主变压器运行,35 kVⅡ母线经350断路器带35 kVⅠ母线运行,线路1运行于35 kVⅠ  相似文献   

9.
雷雨天气造成变电站10 kV Ⅱ段TV三相一次保熔断,满足10 kV备自投装置检无压条件,由于10 kV Ⅱ母所带负载过小,且在10 kV 59019线跳闸且重合之后,部分负荷暂时未能启动恢复,导致Ⅱ母A相二次电流为减小至0.06 A,满足10 kV备自投Ⅱ母检无流的条件,10 kV备自投启动,延时跳开5902开关,由于备自投合母联开关硬压板未在合闸投用状态,造成合母联开关失败,10 kV Ⅱ母电源未能得到恢复。  相似文献   

10.
正1事件经过2017年5月8日14时04分,35 kV呈祥Ⅱ线速断跳闸,重合不成功,备自投装置启动备用电源呈祥Ⅰ线,恢复35 kV呈祥变电站电源。故障发生后,国网山东成武县供电公司立即启动应急预案,迅速对35 kV呈祥Ⅱ线进行巡视和调查,输电运检人员对呈祥Ⅱ线进行分段徒步逐基杆塔重点巡查,全线巡视未发现问题。随后变电运检人员通过带电检测技术,对全站一、二次设备进行了"拉网式"排查。在巡视至35 kV呈祥TⅡ35 kV  相似文献   

11.
正变电站备用电源自投对供电可靠性起着重要作用,但通常只是针对单个变电站,例如内桥接线、单母分段等主接线变电站。由于特定的地理环境,云南很多110 kV变电站没有采用独立的双电源供电,而是采用"手拉手"结构的供电方式。传统备自投在这种结构下不能满足要求。文献[3]提及的区域备自投,基于调度系统,实时性较差;文献[4]提及的备自投方案,只是针对同一电压等级站间备自投,未能兼顾单变电站内部的低电压等级备自  相似文献   

12.
东城变电站是一座35 kV变电站.采用中性点非直接接地方式运行,10 kV线路电流保护采用两相不完全星形接线.2008年2月20日,该变电站10 kV母线接地报警,与此同时10 kV璜溪线速断跳闸.运行人员首先选择处理接地故障,发现10kV安丰线L2相接地.断开安丰线断路器后开始试送璜溪线断路器.这时10kV母线接地报警,显示L1相接地.断开璜溪线断路器后接地报警解除.运行人员判断璜溪线L1相接地.  相似文献   

13.
<正>1故障发生2016年8月6日17时,浙江省临安市西部湍口地区发生雷暴天气。17时48分37秒,临安电网调度监控员向当值调控值班员报告,35 k V湍口变电站2号主变压器差动保护动作,跳开35 k VⅡ段母线进线昌湍3792线断路器及2号主变压器10 k V侧断路器,35 k V备自投装置被闭锁(35 k V母分断路器热备用状态);10 k VⅡ段母线失电后,10 k V备自投装置加速动作,合  相似文献   

14.
<正>某35 kV变电站合后位置继电器(KKJ)接线错误,导致备自投装置功能失效,无法实现设计目的。笔者现结合该变电站继电保护装置和回路故障的处理,对变电站设计接线故障引起的母联备自投装置动作不成功的情况进行分析,提出防范和改进措施,供参考。1故障情况及分析1.1故障情况某乡镇35 kV户外变电站,35 kV母线为户外单母分段接线,10 kV母线为户外单母分段接线,两台10  相似文献   

15.
备自投及重合闸装置在电力系统中应用,可以大大提高供电的可靠性,简化继电保护配置,节省电力建设投资。随着变电站自动化水平的提高,很多地区范围内变电站相继改为无人值守变电站,备自投及重合闸装置的投退运行方式仍按有人值守变电站方式执行,存在一定滞后性。1现状分析正常情况下,备自投方式选择投入跳主供线路断路器、合备供线路断路器两个压板,现方式要求在倒换供电方式时,所涉及变电站必须现场操作;在电磁环网操作时,须退  相似文献   

16.
备自投保护装置是110kV及以下系统保证供电连续性的一个重要设备,因此,必须保证必要的变电站配置有效、可靠、功能完善的备自投装置。但由于小电源系统的接入,造成备自投保护接线较为复杂,在某些时候将造成备自投装置无法动作。国网福清市供电公司现有16座110kV无人值守或综合自动化变电站,均已装设10kV、110kV微机型备用电源自动投入装置,其中4座接入较大容量小电源运行。  相似文献   

17.
2001年4月24日,某变电站值班人员在断路器解备操作时,误合梁永#2下刀闸,造成下母三相短路,致使该变电站全站失压5min。1事故经过4月24日,根据工作安排,某变电站下母预试。6时10分,根据调度命令,变电站下母负荷倒至上母运行,下母及#1主变停运解备作  相似文献   

18.
2005年2月15日,某35kV变电所A主送线路故障跳闸,重合不成功,引起35kV母线失压解列动作,并造成变电所B的备用自投装置(A、B变电所相互自投)动作,由于备用线路的后加速保护动作跳闸,造成备用自投装置动作失败,引起全所失电。系统接线见图1。  相似文献   

19.
<正>1事故经过2008年4月19日,某县供电公司下属的进封变电站值班人员在进行断路器解备操作时,误合进冼2号南隔离开关,造成南母三相短路,致使该变电站全站失压11 min。当日,根据工作安排,进封变电站南母预试。上午7时13分,根据调度命令,变电站南母负荷倒至北母运行,南母及1号主变压器停运解备作安全措施。7时45分合上南母线接地开关,操作结束。  相似文献   

20.
2012年1月,某变电站主变压器10kV侧断路器低后备保护动作,断路器跳闸,造成10kV母线失压。后台保护工程师站报主变压器低后备保护显示三相故障,  相似文献   

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