首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
蔡华平 《农村电工》2004,12(2):37-37
1 事故经过2003年7月的一天中午,某变电站因输电线路检修和农网改造,10 kV高压室和线路均停止运行,只剩下35 kV主变压器低压侧10 kV控制屏仍在投运。停电操作完毕后,变电站值班人员提出10 kV控制屏中有异常声音发出,经检修班人员检查。发现屏内电流互感器连接铝排有过热现象,且有轻微振动。据分析,可能是连接螺丝松动所造成。因为天气炎热,检修班负责人心想,区区一个螺丝,工作票就免了。于是,断开10kV控制屏油断  相似文献   

2.
1事故经过 1997年3月23日8时50分,某城市用电所因线路检修,去35kV变电所办理停电线路检修工作票。值班员根据停电要求填好操作票,即拉开01~#、02~#、03~#、04~#开关,将手车拉出置检修位置,随后分别合这四路的接地刀闸。因03~#接地刀闸合不上,螺丝打滑,就拉开10kV进线101~#总开关,将101~#总开关手车拉出放检修位置,即合101~#接地刀闸。一声巨响,主变高压侧3023~#开关跳闸,经查看系带电合接地刀闸造成。接地刀闸与手车开关是闭锁的,手车开关不拉出接地刀闸合不上,为什么10kV总开关在带电时能合上接地刀闸呢?  相似文献   

3.
套管的故障或异常,虽然不一定会构成事故,但如果在日常检修中不能够及时消除,往往会造成非常严重的后果,加强对套管的日常维护和管理,采用必要的检测手段,及早发现问题、消除隐患,这是运行、检修人员的责任。介绍江门市某电化厂110 kV #1主变套管日常维护工程,通过变压器套管故障的发现、故障原因分析、整修等一系列工作,发现导致A、C相套管介损不合格、套管绝缘性能降低的原因是由于套管密封不严,套管内部绝缘油受潮。该故障处理的经验为今后主变套管的维修和高试工作有着深远的借鉴作用。  相似文献   

4.
正变压器铁芯接地电流带电检测可以简单有效地判断变压器铁芯的运行状况,从而为检修人员做出相应的决策提供重要依据。但是如果不是由于主变铁芯本身的问题而是由于其他原因导致铁芯接地电流测量超标,从而造成误判的话,将会给检修工作带来较大的被动局面。1事故经过2015年10月21日,试验人员在220 kV某变电站进行带电测试时,发现#1、#2主变铁芯接地电流分别为181.8、125.4mA,测试位置均在泄漏电流传感器下方,  相似文献   

5.
介绍某110 kV变电站一号主变A相套管底部与法兰处有明显的放电现象,C相套管同一位置也不断的产生火花,该故障套管末屏接地装置在结构、设计及制造工艺等方面存在着缺陷,末屏引出端子与接地罩之间是采用铜铝直接接触方式,在两者之间极易形成严重氧化层,产生接触电阻,由于末屏接地不良,必定引起高压套管电容层间电压分布畸变,可能引起电容屏间绝缘击穿,产生火花放电。通过绝缘油色谱分析,特性气体超标,进行了套管现场拆解、更换处理。  相似文献   

6.
<正>某变电站出现控制回路负极接地信号,其接线图如图1(为与现场一致,仍标注旧符号)所示,接地检测为负极完全接地,检修人员迅速赶往现场,进行拉路检查,发现某出线控制回路直流负极接地,于是对该控制回路进行查找,由于是柱上六氟化硫断路器,机构处于架构上,与高压设备距离较近,于是进行停电检修。  相似文献   

7.
2009年1月,在某企业1号整流变压器预防性试验中,在拆除铁心引出线后做绝缘电阻试验时,发现铁心绝缘电阻为零,于是联系厂家前来处理.当厂家派技术人员到达现场放油后,检修人员从检修孔进入变压器内部进行详细检查,却发现金属部件完整,螺丝螺帽紧固,未发现明显接地体,使得排障陷入困境.这时检修人员发现油箱底部有金属碎屑,怀疑是否是因为运行时金属碎屑在电磁力作用下,在铁心与接地体之间形成“桥路”后引起接地,于是试着用一个额定电压为220 V的4μF电容对铁心进行放电处理,放电后测得变压器的绝缘电阻合格.  相似文献   

8.
1夹紧铁心的穿心螺杆松动或铁心上有遗漏的零件时,变压器有“锤击”和“风吹”之声,如“叮叮当当”或“呼呼”声。2变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”声。3变压器高压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹,有时会发生表面闪络,这时候可听到“嘶嘶”声,还可能看到火花。4变压器铁心接地线断,会产生放电时的爆裂声。5变压器绕组短路,将有“劈劈啪啪”的放电声,严重时会有巨大的轰鸣声,随后就会冒烟着火。6变压器绕组高压引出线相互间或其对外壳闪络放电时,会有异常爆裂声。7变压器二次侧的电力线路接地时,有“轰轰”异常声音。8…  相似文献   

9.
我县某变电站,检修人员在停电处理主变上盖渗油时,工作人员粗心大意,在检修完毕后,没有打开主变瓦斯继电器阀门,致使主变运行到夜间零点左右,主变重瓦斯动作掉闸,造成全所停电。 一、对主变进行全面检查试验 1、瓦斯继电器气体检验、绝缘试验、特性试验全部合格。 2、做处理检查时发现,瓦斯继电阀门在关闭位置。 二、分析:  相似文献   

10.
正变电站设备运行维护中常常遇到因直流系统故障引起的其他事故发生,本文由一起因直流短路接地引起的110 k V主变调压重瓦斯误动作事件,详细阐述了直流系统接地故障的危害、表现形式及应对措施,旨在提高变电设备运维管理水平。1事件简介110 k V某煤矿变电站#2主变调压重瓦斯动作,主变高压侧、低压侧开关跳闸。该站值班员立即检查本站设备,发现#2主变本体无异常,瓦斯继电器无积气。  相似文献   

11.
正1故障情况2013年7月4日10时,运行人员巡视发现110 kV某变电站1号主变压器(本文简称主变)本体油箱顶部有油不断涌出。经现场初步检查,发现变压器油涌出的部位靠油枕侧压力释放阀处,散热器及套管均未发现有漏油现象。2故障检查对110 kV 1号主变进行停电检查,检查时压力释放阀仍处于开启状态,变压器油还在不断涌出,检查发现压力释放阀密封圈严重变形不能复位。主变绕组及上层油温均已达到85℃,冷却器处于全停状态。呼吸  相似文献   

12.
1事故经过 某加油站一台S9-30/10配电变压器,因U相高压套管漏油进行停电检修.检修人员用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,用验电器验明检修设备确无电压后,检修人员图省事没有挂接地线就开始检修.排除故障后,当连接变压器高压侧U相导线时,检修人员把高压引线刚刚放到U相高压接线柱上,突然遭遇电击而一屁股蹲在了配电室屋顶上,险些从配电室顶上摔下来,虽经抢救脱险,未发生人身严重伤亡事故,但遭电击的检修人员精神上的损伤是难以磨灭的.  相似文献   

13.
本文以一起220kV变电站主变压器(简称主变)跳闸事故为例,通过现场一次、二次设备的检查与高压套管的解体分析,最终确定了主变三侧断路器跳闸的原因为高压穿墙套管渗水引发主变母差保护动作。从设备管理、日常运维等方面制定有效的防范措施,消除变电站安全隐患,为变电运维人员防范与处理穿墙套管类似缺陷提供了有价值的参考。  相似文献   

14.
胡东元 《农村电工》2020,28(1):45-45
1变电站主变压器跳闸情况2018年12月11日0时27分49秒,某变电站1号主变压器(本文简称主变)差动保护动作,引起1号主变跳闸,导致该变电站10 kVⅠ,Ⅱ段母线全停,火灾报警系统启动。2018年12月11日3时22分,经运维检修人员现场检查10 kVⅠ,Ⅱ段母线无异常后,恢复10kVⅠ,Ⅱ段母线送电(2号主变带供)。  相似文献   

15.
<正>1事故概况2013年9月,某110 kV变电站一条35 kV线路故障,过流二段保护动作,断路器跳闸,重合闸启动,合闸成功。此时断路器发生爆炸,变电站监控显示母线接地。变电站值班人员对故障线路间隔进行巡视检查发现:该线路35 kV断路器C相支柱瓷套管爆裂,部分碎片飞出。瓷套管内的绝缘子飞溅到四周。断路器真空泡联动机构密封盖被炸飞,断路器在合位。随后将故障断路器转为检修状态,组织专业人员对该断路器进行试验检查和故障相的解体检查,试验检查结果如下:断路器A、B两相外观检查无异常,C相下部瓷套管破裂。·绝缘检查,A、B两相对地绝缘电阻无异常变化,C相·对地绝缘下降为零。  相似文献   

16.
赵虹  李文泽 《农村电工》2014,(10):40-40
<正>1事故经过2013年6月25日,某35 kV变电站1号主变压器(以下简称主变)于9时8分比率差动保护动作跳闸,调度员立即于9时9分将2号主变投入运行,但是2号主变比率差动保护也动作跳闸,该站2台主变被迫停运。2现场处理检修人员赶到现场后,首先检查差动速断定值和二次谐波制动的  相似文献   

17.
针对一起小电流接地系统单相接地引起的多重故障,着重分析了故障的发生的原因,发现在改造过程中,检修人员未能正确理解TV二次回路接线原理,造成误接线,产生了寄生回路,35kV长信变出现接地点,引起JS变电站母线接地,在出现接地现象后,运维人员在检查现场设备情况时,未能在第一时间发现35kVⅡ母TV高压保险B相熔断的情况,给故障处理增加了困难,拖延了故障处理的进程,应加强改建二次设备的审查和验收,及时更换老旧设备强化变电设备状态检修等方法,对同类设备的运维管理有较强的借鉴意义。  相似文献   

18.
由于110kV主变高压侧B相套管高压引线铜接线棒定位螺母上下方向安装错误,导致B相套管顶部温度异常,热点温度81℃,温差47.3K,相对温差91.84%,通过高压试验、绝缘油分析成功定位,通过红外测温发现分析并消除了缺陷。  相似文献   

19.
<正>1事故现象2017年8月7日20时35分57秒,35 kV某变电站10 kV母线接地告警,显示U相全接地。20时38分21秒036,2号主变压器过流Ⅱ段(1时限)动作。20时38分21秒047,1号主变压器过流Ⅱ段(1时限)动作。10kV分段000断路器跳闸。20时38分21秒083,1号主变压器比率差动动作,1号主变压器301,001断路器跳闸。变电运维班现场查看1号主变压器情况,发现10kV高压室有浓烟,1号主变001开关柜及侧边柜后端  相似文献   

20.
5月 1 6日 ,宁老庄变电所2 50 0 k VA主变瓦斯信号动作。当时 ,1 0 k V母线电压、变压器运行声音及上层油温均正常。对该主变进行停电测试 ,绝缘电阻、直流电阻与三月份预试值比较无明显变化。排放瓦斯继电器内气体送电观察 ,主变运行仍无异常 ,取油样做色谱分析 ,试验结果 ,乙炔 C2 H2 、烃总含量严重超标 ,变压器内部有局部放电过热故障。对该主变进行吊芯检查。吊出芯体 ,便发现铁芯接地连片被熔断 ,经测铁芯对夹件绝缘电阻达50 0 0 MΩ ,无多点接地现象。经处理修复铁芯接地连片再测 ,此时 1 0 k V绕组对夹件绝缘为零。经仔细检查才…  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号