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相似文献
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1.
对柴油机气门烧损、气门摇臂折断、气门杆弯曲等常见气门损伤故障进行了分析,提出了预防措施。  相似文献   

2.
对柴油机配气机构常见故障:气门烧蚀、气门掉入气缸、气门间隙调不好、气门弹簧弹力减弱或折断等故障进行了分析,给出了故障排除与预防措施。  相似文献   

3.
柴油机在发生重大故障之前 ,一般都会产生或轻或重的异常现象 ,即故障前兆。掌握故障前兆 ,对于预防或减轻重大事故的发生有着重要的意义。1 气门落缸的前兆 气门落入气缸 ,一般是由于气门杆折断、气门弹簧折断、气门弹簧座开裂或气门锁夹脱落等原因引起。当在缸盖部位发出“当当”的敲击声 (活塞碰气门 )、“嚓嚓”的摩擦声 (气门弹簧折断 )或伴有其他不正常响声 ,发动机工作不稳定时 ,往往是气门落缸的前兆 ,切不可掉以轻心。一旦气门落缸 ,将会打坏活塞、缸盖和缸套 ,甚至顶弯连杆 ,杵破机体 ,折断曲轴。2 “飞车”的前兆 “飞车”前 …  相似文献   

4.
众所周知,发动机配气机构的作用是按时按序开、闭气门向气缸输送新鲜清洁的空气和排出缸内燃烧后的废气。如配气机构因保养、调整、安装不当,将会造成气门漏气、气门座磨损、气门弹簧弹性减弱或气门摇臂磨损或折断等故障。笔者在下乡巡回维修中曾遇到二例气门摇臂连续折断的故障,现将排除过程剖析如下,欲给机手以启迪。例一:一台小四轮拖拉机的柴油机(S195型)在一个月内连续更换了3次气门摇臂,每次都是气门推杆被顶弯,气门摇臂折断。机手对上述故障束手无策,笔者前往解决。经认真询问机手对柴油机使用、拆卸与安装等情况,同…  相似文献   

5.
1.一台195柴油机,更换了气门摇比轴座后试车,气门推杆不是弯曲就是折断。没修前,该机是没有这种故障的,后经诊断,原因是气门摇比轴座有开口一面向上装了。柴油机工作时,气门推杆与缸盖的油孔内壁切割摩擦,致使弯曲折断。正确的装法是,将摇比轴座有开口的一面装在下侧。  相似文献   

6.
维修失误带来的故障()一台5195柴油机在更换气门摇臂轴座时,因将气门摇臂轴座有开口的一面向上装了,柴油机工作中,气门推杆与缸盖的油孔内壁切割摩擦而发生推杆弯曲、折断。后将摇臂轴座有开口的一面装在下侧,故障排除。(2)一台5195柴油机在换燃烧室镶块...  相似文献   

7.
有一台 2 10 5型柴油机 ,在中修后的 7天内 ,连续发生了 4次故障 ,造成一次气门弯曲 ,一次摇臂折断 ,两次活塞被打坏。第一次故障 该柴油机中修时 ,更换了两个新活塞、气门及气门导管 ,并更换了机油。装配时均按操作规程进行 ,各部间隙亦都正确。装机后试运转5分钟 ,没听到任何异响 ,带负荷运转 2 0分钟左右 ,柴油机出现功率下降 ,进而自动熄火。检查发现第一缸进气门杆弯曲。当时误认为是由于气门质量差所致 ,于是更换了一个新气门。第二次故障 换上新气门后 ,又按要求调整了气门间隙 ,接着进行试运转。试运转 5分钟未发现异常 ,带负荷运…  相似文献   

8.
柴油机揪气门也是较常见的故障,故障出现后由于机手处理不得当,不能及时停机,会造成配气机构的摇臂折断、撞坏缸盖,顶坏活塞、挺杆弯曲及连杆弯曲,甚至气门座被毁和拉缸等。因此,对揪气门的主要原因必须弄清,采取得力措施加以预防,减少揪气门故障的发生。揪气门原因可从以下几方面分析:  相似文献   

9.
1.凸轮轴轴向窜动气门摇臂折断一台S195型柴油机的气门摇臂在1个月内被连续更换了3次,每次都是气门推杆被顶弯,气门摇臂折断,机手对此束手无策。修理工向机手询问了使用、拆装柴油机的情况,分析了故障的原因,断定配气机构传动件有问题,便进行了以下检查:①将配气机构传动件全部拆卸下来进行检查,结果发现2个随动柱底平面中部已磨损成直径约为4mm光亮的小凹坑。②进一步检查,发现凸轮轴轴向间隙过大。由此可见,该机气门摇臂连续折断的原因是:机手在调整气门间隙时,总是在活塞压缩上止点进行。由于随动柱底平面磨损严重…  相似文献   

10.
在正常情况下,柴油机活塞运动到上止点时,活塞顶端与气缸盖之间仍有1mm左右的压缩余隙,所以活塞与气门一般是不会发生撞击的.柴油机工作过程中,如果在气缸位置听到沉重而有节奏的"当当"金属敲击声,当改变转速时异响更为明显,则多为气门撞击活塞所引起.此种故障危害极大,会产生气门杆弯曲或折断、活塞撞坏、连杆弯曲和气缸盖损坏等严重后果,最终使柴油机无法工作.  相似文献   

11.
高速运转的发动机,有时会发生气门弹簧折断,特别是6135等大型柴油机更是难免。 故障发生后,因机件笨重,维修不便。现介绍一种巧换气门弹簧的办法,具体方法是:卸下所断弹簧的气门室盖,拨动飞轮使该缸活塞处于压缩上止点,将旧气门弹簧、锁片取下。用结实的尼龙线一端系在气门杆锁片槽处,另一端  相似文献   

12.
一些机手和修理人员,安装S195柴油机气门导管时,缺乏技术知识,使气门导管损坏和安装不正确,造成气门摇臂折断等故障。安装气门导管时,应注意什么呢? (1)用柴油或清洗剂将缸盖,气门导管清洗干净。 (2)检查气门导管,表面不许有裂纹,夹渣碰痕等缺陷。 (3)检查气门导管与导管安装孔  相似文献   

13.
故障四例     
<正> 1.气门摇臂连续折断 一台4115TA型柴油机,更换了连杆瓦、活塞、活塞环、气门并研磨了气门座,试验中起初运转正常,然而30min后,突然响声变大,紧接着发出“乒乓”一声响,柴油机自动熄火,曲轴不能转动。 修理人员拆下气缸盖罩检查,发现第3缸气门摇臂折断,进气门卡在气门座内,活塞顶陷下一个小坑,坑内卡有半个气门锁瓣。于是,修理工将损坏件予以更换。  相似文献   

14.
对柴油机重大机械故障捣缸、飞车、曲轴折断的原因进行了分析,提醒广大使用者在使用中注意预防,避免故障发生,减少机械损失,延长柴油机使用寿命。  相似文献   

15.
<正>1.一台S195柴油机在修理时更换了气门与导管,起动着火后听见气门有响声,停车检查调整了气门间隙,起动着火后还响,发动机工作时间不长就冒黑烟而熄火。拆开气门罩一看摇臂折断,拆下缸盖看气门并没有顶活塞。经过仔细检查发现气门导管安装失误,气门导管上平面与缸盖气门弹簧下接触平面的距离留得过高(26mm),比标准高度高出5mm,这样就使气门开启的下行程距离变小,致使气门弹簧座下端碰击气门导管上端,发动机转速越高越严重,而导致此故障发生。按标准高度重新安装了新气门导管,更换了损坏的摇臂,故障排除。  相似文献   

16.
1、双气门弹簧柴油机只装一个弹簧 在高速顶置式柴油机上,装有一大一小两个气门弹簧,其旋转方向相反。当一个弹簧折断时,另一个弹簧仍可支撑住气门,防止气门掉人气缸造成事故。因两弹簧旋向相反,一个弹簧折断后不会卡住另一个弹簧,可保证另一个弹簧正常工作。有的机手认为,既然一个弹簧折断后还有一个弹簧可以工作,所以当一个弹簧折断后,不及时更换,甚至干脆只装一个弹簧。这种做法是错误的,这样会破坏原设计要求,不仅弹簧弹力减弱,气门锁片也可能脱落,将带来严重后果。所以,在采用双气门弹簧的柴油机上,当一个弹簧折断后,必须及时换上规格相同的新弹簧,不能只装一个弹簧工作。  相似文献   

17.
一、喷油器喷孔、针阀磨损严重,油路充满空气,柴油机表现为有规律间断熄火。 二、喷油器针阀咬死,不能喷油。 三、喷油泵柱塞弹簧折断,柱塞调节臂松动,出油阀弹簧太短弹力不足,出油阀垫片变形损坏。 四、气门弹簧折断、气门不能关闭。  相似文献   

18.
一、排气门弹簧为何连续折断四次 一台配装S195型柴油机的小四轮拖拉机,连续折断排气门外弹簧四次,而且每次工作都不到一个班次就折断了。开始怀疑新换上的弹簧质量有问题,就将原进气门弹簧装到排气门处,结果工作不到一个班次,排气门弹簧又折断了。经仔细检查发现,排气门弹簧与缸盖接触平面有轻微锈蚀,并有小水珠。原来是缸盖上有一未透的铸造小气孔。机手在第一次更换弹簧时,  相似文献   

19.
一台S195型柴油机,气门有异常响声,拆开气门罩发现气门摇臂折断,拆下缸盖检查,原来是气门导管安装不当,导管上平面距气门弹簧下接触面间隙过小,使气门摇臂承受较大的力。按标准间隙安装  相似文献   

20.
一台新195型柴油机起动后运转不到半小时便因气门推杆折断而突然熄火,仔细检查后发现是因为气门导管过高所致。将气  相似文献   

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